光管式与螺纹管式泥浆制冷换热器的对比分析研究
2021-10-04
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2013年第40卷第2期 探矿工程(岩土钻掘工程) 7 光管式与螺纹管式泥浆制冷换热器的对比分析研究 刘卫卫,孙友宏,郭 威,李 冰,李卓明 (吉林大学建设工程学院,吉林长春130026) 摘要:介绍了泥浆制冷系统及同轴套管式换热器的结构与工作原理,采用传热计算和传热数值模拟分析方法,对 光管式换热器与螺纹管式换热器从传热系数和换热面积进行对比分析研究。对比分析结果表明,在满足水合物钻 探取样的条件下,螺纹管式换热器可增大换热面积,从而使螺纹管式换热器的体积和质量较光管式换热器可减少 50%一60%,在相同规格条件下,螺纹管式换热器的换热效率大约是光管式换热器的2~3倍。 关键词:泥浆制冷系统;换热器;光管;螺纹管;数值模拟 中图分类号:P634.3 文献标识码:A 文章编号:1672—7428(2013)02—007—05 Comparative Analysis and Research on Light Pipe and Threaded Pipe Type Heat Exchanger of Mud Refrigera- tion/L/U Wei—wei,SUN You—hong,GUO Wei,LI Bing,LI Zhuo—ming(College of Construction Engineering,Jilin Univer— sity,Changchun Jilin 1 30026,China) Abstract:This paper introduces the stuctrure and working principle of mud refrigeration system and coaxial pipe heat ex— changer.By the means of the theoretical analysis and numerical simulation,analysis comparative research is made on heat transfer coefficient and heat exchange area of light pipe heat exchanger and thread tube heat exchanger,the results show that the threaded pipe type heat exchanger can increase the heat exchange area when the hydrates drilling sampling condi— tions are provided,SO that the volume and weight of threaded pipe type heat exchanger can reduce 50%~60%comparing with that of light tube heat exchanger.Under the same specification conditions,the heat transfer efficiency of threaded pipe type heat exchanger is about 2~3 times of light tube heat exchanger. Key words:mud refrigeration system;heat exchanger;light pipe;threaded pipe;numerical simulation 0 引言 在天然气水合物钻探取样中,由于水合物特殊 低温高压赋存状态,对钻井液循环温度也必须严格 控制,抑制水合物在钻进过程中发生分解。如果钻 井液循环温度高于水合物温度引起水合物分解,不 仅会导致无法钻获水合物,还会引起大量气体分解, 使井径扩大,套管被压扁,井口装置或防喷器失去承 载能力而发生倾斜,有可能导致井喷及井塌事故。 斯加北坡永冻层天然气水合物钻探中采用的是美国 DriUCool公司研制的泥浆冷却装置,采用的是一种 螺旋板式换热器的泥浆制冷器,泥浆被冷却至一2 cIC。我国在冻土带天然气水合物钻探中所采用的是 由吉林大学研制的泥浆制冷系统,特别适用于高原 恶劣环境,能够将泥浆动态的维持在低温范围内,该 套泥浆制冷系统采用的是光管式同轴套管式换热 器 而且,分解后的气体可能破坏周围环境,有时地层还 会出现溶洞,使天然气水合物地层下沉,出现地基沉 降事故。因此,在冻土层天然气水合物钻探取样中, 必须要使用泥浆制冷系统动态制冷泥浆,保证钻井 泥浆温度始终保持在0 oC以下或0 oC左右的低温状 态。 1 泥浆制冷系统结构与工作原理 天然气水合物钻井泥浆制冷系统主要由载冷剂 制冷部分、泥浆制冷部分和温度监测部分组成。系 统结构组成如图1所示。 首先通过制冷机组制冷载冷剂,然后载冷剂输 加拿大马更些三角洲永冻层天然气水合物钻探 取样和试采工程中,使用的泥浆冷却装置是一种平 板式的换热器,将泥浆冷却至一1~2℃。美国阿拉 收稿日期:2012—09—27 送泵将载冷剂从载冷剂箱输送至光管式同轴套管式 换热器,同时,冲洗液输送泵将泥浆池内的冲洗液也 输送至同轴套管式换热器,二者在换热器内通过逆 基金项目:中国地质调查局项目(GZHL20110320)、(GZHL20110326);大学生创新实验计划(2012B63183) 作者简介:刘卫卫(1987一),男(汉族),江苏淮安人,吉林大学建设工程学院硕士研究生,地质工程专业,研究方向为天然气水合物钻采技 术,吉林省长春市西民主大街6号,1ww810@hotmail.con;孙友宏(1965一),男(汉族),江苏如皋人,吉林大学建设工程学院院长、教授,博士生 导师,地质工程专业,从事地质工程和新能源勘探开发的教学与科研工作,syh@jlu.edu.all;郭威(1979一),男(汉族),吉林公主岭人,吉林大学 建设工程学院副教授,地质工程专业,博士,主要从事天然气水合物钻采技术研究,guowei6981@jlu.edu.cn。 2013年第40卷第2期 探矿工程(岩土钻掘工程) 9 图4螺纹管结构不慝图 大换热量Q,最有效的办法是增强传热系数 和增 大传热面积A。 2.1.1传热量的计算 Q=Ql=clp1 G1(t12一t1 ) (2) 式中:Q——换热量,kW;Q ——泥浆换热量,kw; C ——泥浆比热,kJ/(kg・K);p ——泥浆密度,kg/ m ;tll——泥浆在换热器进口温度,℃;tj2——泥浆 在换热器出口温度,oC。 2.1.2平均温度差△ 的计算 = 考 ㈩ 式中:t 。——载冷剂乙二醇水溶液在换热器进口的 温度,℃; ——载冷剂乙二醇水溶液在换热器出口 的温度,℃。 2.1.3传热系数K的计算 雷诺数计算公式: R =pdv/g (4) 式中:p——密度,kg/m ;d——管径,对于乙二醇水 溶液所对应的直径为当量管直径,mm; ——流速, m/s; ——动力粘度,mPa・S。 威热斯实验关联式: Ⅳ :0.0673(R ) (P ) ( )V (5) 式中:P ——普朗特数。 换热系数公式: Ot=NoA/d (6) 式中:A——内管导热系数,W/(in・K)。 传热系数经验公式: 1 + ・Do= "。+ 。 o+r-・"i。 + 1+ ・。一一Di(7)l/ 式中: ——载冷剂乙二醇水溶液对内管壁对流换 热器系数,w/(m ・K);/'o——管外壁污垢系数,取 r =0.0001 m ・K/w;艿——管壁厚度,mm;D —— 内管外径,mm;D ——内管的平均直径,mm;Fi—— 管内壁污垢系数,取 =0.0004 m。・K/w;oz】—— 泥浆对内管壁对流换热器系数,W/(m ・K); D ——内管内径,him。 由式(4)~(7)可得传热系数 与载冷剂流量 G:的关系式: 1 1 + K (P)- ̄( l'Z2)+(p zd 2 r2Dorn+ + ‘~・~D+r-・¨i‘ o+ m 1 D。 cPr, (8) 假设工况条件: 泥浆流量160 L/min,进口温度0 cI=,出口温度 一2℃;载冷剂乙二醇水溶液进口温度一15 cC。泥 浆和乙二醇的性能参数见表1。 表1 两种流体物理性能参数 运动粘度动力粘度导热系数A 比热c 密度 性能参数∥(xlO (mPa・/[w-m・/[kl・(kg・p/(kg・ m2・s ) s) K)一] K)一] m。) 泥浆 10.73 12.42 0.55 3.706 1157.7 乙二醇水溶 7.23 7.51 0.464 3.62 1038 液(一15℃) 在该工况条件下,在换热量一定时,以式(8)为 依据,比较相同规格组合的光滑套管式换热器与螺 纹套管式换热器的传热系数K随载冷剂流量变化 的趋势(如图5所示)。 图5传热系数随载冷剂流量增加变化曲线对比图 由图5可以看出,螺纹管传热系数随载冷剂流 量的增加变化幅度很小;光滑管在载冷剂流量从3 1T1 /h增加到6 in /h,传热系数增长较快,之后随着 载冷剂流量的增加,传热系数增长率明显下降。 因为螺纹管在较低的载冷剂流量下就达到了紊 流状态,环隙载冷剂对流换热系数相对于内管泥浆 对流换热系数很大,若再增加载冷剂流量提高载冷 剂换热系数,对传热系数影响很小,所以该螺纹管随 2013年第40卷第2期 探矿工程(岩土钻掘工程) mafrost Conference C J.1990.271—282. 在有效传热长度为1 m时的换热器泥浆出口的温度 变化规律,在1 m内,螺纹管结构式换热器能够使泥 浆温度降低0.155 oC,光滑管型换热器仅能使泥浆 温度降低0.048℃。 [3] T.Ohara,S.R.Dallimore,E.Fereho.JAPEX/JNOC/GSC MALLIK 2L一38 Gas Hydrate Research Well,Mackenzie Delta, N.W.T.:Overview of Field Operations『A].SPE/CERI Gas 通过对数值模拟的速度云图、温度云图及泥浆温 度随换热长度变化曲线的分析可得出:光管内泥浆轴 向和径向速度分布均匀,边界层较厚;而螺纹管的分 布不均,边界层薄,湍流强度大,换热系数大。螺纹管 的泥浆有沿水平方向的速度,说明有一部分泥浆是沿 着槽螺旋运动,增大换热长度,换热系数提高。螺纹 Technology Symposium[C].Calgary,Alberta,Canada:2000. [4] 张金昌.天然气水合物勘探开发:从马利克走向未来——加拿 大北极地区天然气水合物勘探开发情况综述[J].地质通报, 2005,24(7):4—7. [5] Ali G.Kadaster,Keith K.Millheim,Tommy W.Thompson.The Planning and Drilling of Hot Ice#1一Gas Hydrate Exploration Well in the Alaskan Arctic[A].IADC/SPE Drilling Conference [c].Amsterdam,Netherlands:2005. [6] Robert B.Hunter,Scott A.Digert,Ray Boswell,eta1.Alaska Gas Hydrate Research and Stratigraphie Test Preliminary Results 管结构式换热器在1 m内可实现泥浆温度降低0.155 ℃,而光管结构的换热器仅降低了0.048℃,螺纹管 [Z].2008. 张正端,邵洪福.换热器及计算基础知识[M].北京:化学工业 出版社,1980. 靳明聪,程尚模,赵永湘.换热器[M].重庆:重庆大学出版社, 1990. 的效率为光管的3.23倍,这与理论计算中,在同一换 热量下螺纹管的管长为光管管长的1/3基本吻合。 r;l卜 引 程林,杨培毅,陆煜.换热器运行导论[M].北京:石油工业出 m ¨ H " 版社,1995. ]j]j]j r}r}r} 4 结论 B.M.拉默.换热器[M].刘桁烈,等译.北京:商务印书馆, 1956. (1)通过理论分析,螺纹管式泥浆制冷换热器 通过增大换热面积,提高传热系数,进一步增强了制 冷效率。 朱聘冠.换热器原理及计算[M].北京:清华大学出版社,1987. 兰州石油机械研究所.换热器(中册)[M].北京:烃加工出版 社,1988. (2)在满足水合物钻探取样要求条件下,螺纹管 式换热器的体积和质量较光管可减少50%~60%。 兰州石油机械研究所.换热器(下册)[M].北京:烃加工出版 社.1990. 柯如柏.套管式换热器的强化分析[J].化学工程师,1988:20 (3)通过数值模拟结果分析,在相同规格条件 下,螺纹管式换热器的换热效率约是光管的2~3倍。 参考文献: [1]蒋国盛,王达,汤凤林,等.天然气水合物的勘探与开发[M]. 湖北武汉:中国地质大学出版社,2002.66—67. [2]J.P.RUFFELL,T.R.MUPRHY,C.A.GRAHAM.Planning and Execution of a 500m Corehole Through Offshore Permafrost[A]. 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