侧围凹坑缺陷的处理方案
2024-08-07
来源:好走旅游网
・冲模技术・ 侧围凹坑缺陷的处理方案 马金胜,纪广安,董佳 07l000) 长城汽车股份有限公司技术中心,河北省汽车工程技术研究中心(河北保定【摘要】由于冲压件凹坑问题是汽车外覆盖件生产过程中经常出现的一种表面缺陷?与标 杆车对比,冲压工艺过程分析以及模具应力、应变、翻边回弹量等方面对侧围凹坑产生的 机理进行阐述;最后通过局部增加压芯压力,减小整形侧压芯压力,更改侧翻交刀位置的 措施,侧围外部凹坑问题得到解决,为后期汽车覆盖件冲压生产过程中凹坑缺陷的解决提 供理论参考。 关键词:冲压件;凹坑;方案 中图分类号:TG385.2 文献标识码:B The Treatment Scheme of the Pit Defect for the Side Girth 【Abstract】The problem of the stamping pat’ts pit is a kind of surface defect which is often appeared in the production of automobile outer covering partsIn this paper.the paper discusses .the meciianism of’the side gil’th pit ft.on1 fl1e comparisml 0f【l1e benchnlarkingthe analysis(1f the .stamping process,the stress,strain and the rebnund of the si(1esAt last.the tn’essilre ot’the .pressure core was increased.the pressure of’the plastic side press11re was I-edtl(・e(I.alllt tl1P p(Jsition of the side overturning knife was changed.This paper provides a lheoreti(-al ret>l・ence for solving the def>(‘I of pit defect dui’ing the stanlping pro(・ess of automobile overing pal・ts. Key words:stamping parts;pits;scheme l 引言 汽车外覆盖件成形过程中,制件的表面缺陷是普 题。其中侧围外板上边梁区域为外观精细化评价的 一级面,顾客对此区域并不需要仔细观察便可察觉细 遍存在的;它严重影响着车身的美观。随着人们生活 微的缺陷,所以此类问题是必须要消除的: 质量的提高,消费者对于汽车产品的认知也越发成 熟,对汽车质量的要求也越来越高.因此汽车外观质 2侧围面品缺陷描述 量的提升刻不容缓。外覆盖件的面品缺陷主要f}1生 某车型试生产过程中发现,左侧同风挡上部拐角处 产过程造成的非同定点与冲压模具造成的同定点两 光影不顺,经过在冲压车间确认侧围外板单件发现有同 部分组成,而解决固定缺陷一直是各车企面临的难 定凹坑,范围50x70mm,深度0.05ml11'如图l所示 矧1 侧围外板风挡上部的缺陷位置及大小 《模具制造))2017年第11期 ・冲模技术・ 经排查确认,库区制件均存在此问题,且位置一致,大 外观品质= (3)OP30:翻整T序,利川废料区做 边整形, 1 小略有不同 整车电泳、喷漆后光影不顺,严重影响 图5所示。 3标杆车对比 保时捷IlldkdllS造型与该车型侧同外板此位置造 +I7,t;H似,如 2所示,外观无问题。 纠5 OI 30翻整_厂序 (4)OP40:翻整T序,翻整列产品状态,如 6所示 4侧围冲压工艺过程分析 (1)OP10:拉仲l 序,由于此位置成形存 负角, 无法一次成彤到位,需要后工序整形.如 3所示 6 OP40酬挫r序 (5)OP50:修冲1二序.修边到产品状态,如 7所示 负角不能一次批 【刳3 0Pl0{讧伸丁J字 (2)OP20:修边.考虑到后期成彤时,材料应变大 5侧围上边梁凹坑的原因分析 (1)OPl0 SJ ̄.frb‘I 序,从CAE分析结果看,材料应 变均匀 油石条确认拉伸件,无问题,如 8所示 (2)OP20修边T序,}十{于此工序没有材料成形过 程。压芯此位置也 压料,状态与OP10状态一致,未 …现凹坑。 应力方向复杂,没有直接修边到位,只粗裁。其余 废料在整形时提供一定的压边力,如 4所示。 (3)OP30翻边一f 序,如 9所爪,翻边后凹坑 }II现: (4)OP40翻整 1 序,二次整形,整形力加剧外板 区的扭曲,且此】 序有交刀,在交刀位置两个方向的 滑车给予板件不同方向的挤压,使凹坑加剧且:I{现不 规则波浪,如图10所示。 《模具制造》2017年第1 1期 ・ l9・ ・冲模技术・ ①此造型翻边时,外板区 受到不均匀的托仲应力; ②圆弧处翻边回弹量与 直边区不一致,造成外板 区发生微量扭ff{1 ③此处压废料整形.整形 力过大,造成外板I 板料 流动. 整 霆刀 坷10 OP40翻整丁序 (5)OP50修冲工序,此工序与OP20修边工序相 】,未使凹坑发生变化。 6整改对策 (1)由于造型无法更改的更加圆顺所以只能使 OP30、OP40压芯增加对外板区的压力来减小翻边应 变对外板区的影响。 增加压芯压力有两种方案。方案一:增加压芯 的氮气弹簧数量级吨位,方案二:在缺陷位置增加强 压(O.3mm),提高此位置压应力。南于更滑氮气弹簧 成本高、周期长,所以采用方案二进行整改,如冈ll 所示。 (2)根据整形变化逐步减小OP30 ̄,]t压芯压力,使 侧整形达到最佳平衡点。 (3)更改侧翻交刀位置,使交刀位置后移50mH , 与缺陷位置错开,如图12所示。 ・12侧删交刀位置 《模具制造}2017年第1 1期 20・ ・冲模技术・ 端盖冲压工艺及模具设计 赵跃文 太原工业学院(山西太原030008) 【摘要】分析了端盖冲压工艺,介绍了端盖落料、拉伸、;中孔、翻边复合模具的结构及主要零 件的设计 实践证明,该模具结构合理,生产的制件满足使用要求 关键词:端盖;冲压工艺;模具设计 中图分类号:rr(i;385.2 文献标识码:B Stamping Process and Die Design for the End Cover 【Abstract】The stamping t { ess the end( ̄OVCl’WaS analyzed.The Nanking,Ih’awing, pun(‘hing anrl hole flanging( ̄oinpound die st(’Ll( tm’e atld the des(g(1 ol Il1ain elenlents w l’tl nminh ,intt’(J【Iu <I.The llra( tic PS pr(1Ve(1 that the die st(’uc Ir WtlS reasonable. ̄_lnd the parts rea‘。hed the USe requii’eille(1ts. Key words:eli(t(’‘)、’el’:startiping pl’‘) PSS:die design l 引言 1所示捌件.材料为1 CI,l3,料厚1inlil,中批 产 制件中心孑L与外缘有较高的同心度要求,且要求 外缘口部平齐= l'-..● ●.'_.’- - ●.’● -.’-.’●lt● -.’-.’--'●.’● ●.’●.'.. - ●.. .’● - ● ● ●・ ..●.’●.’● ’.'● ● ● Ill ̄i- ● ●.一●.’● Itl ̄t● - ● ● ● - ●.’- - ● ● t ●.'’ ● ● ● ● ● ’ 7效果验证 油石条打磨单件、整牟光影验证均无问题,如图 l3所示。 Y+iJ ̄tt想状态 9结束语 凹坑问题严重影响制件的美观及产品的品质,轻 微的缺陷可以通过返:1 等工艺方式进行修复,但严重 的就会使制件报废.无论返T及报废都会提高生产企 业的成本.所以对缺陷的预防及解决是至关重要的 首先要做好对标 I 作,做好造型评审和冲压CAET 作,在冲压sE阶段及时解决影响制件质量的问题,做 13验证效果 好模具、没备的保养工作,才能减缓修模具及制件返 的时间,缩短生产周期,保证冲压生产的正常进行= 参J2J 8 总结 存遇到而品缺陷时, 先要对冲 _I 过程进 行分析,并逐序确认_1 序件状态及模具型面是禽有 凹坑缺陷;确认翻整时应力是否均匀,Ⅲ弹量是否一 致,是否会造成材料单方向扭曲;确认翻边整形力是 考文献 … l1I ptj景容.冲压I 学【M1.北京:饥械hl }I{版 .1999. 令汀.汽车褴盖件冲爪成形技术JM】.北 :机械 版卒1:.2003. 否均匀,是否存在交刀,存交刀位置是否存在不同方 向的挤压:通过充分排查后才能更准确的判断缺陷 的起 ,依据缺陷的起『大1,制定相应的列‘策,最终达 《模具制造))2017年第1 1期 第一作者简介:马金胜,男,1991年生,本科,冲压 工艺师一 (收稿FI期:2017-08—30)① ・2 J ・