井下复杂事故判断与处理
1、 基本情况: 1)基本数据
某井井深3500.00m,射孔完井。井段为3275.05-3461.65m,套管结构为D177.80mm,下入深度为3497.08m,固井情况:D177.80mm套管外水泥从井深3497.08m返至井深2548.00m,试压12.0MPa,30min未降。
2)事故发生前正常日产液17.5t,正常日产油5t,该井在生产过程中,发现套管有漏失,且出水严重,取样分析该井的水质与生产层位不相符。通过测井温曲线,发现在井深2769m上下5m处套管漏失(实际漏失井段在2169m附近,提供数据错误),决定采用水泥浆封堵。 3)施工经过:
① 搬上,起出原井管柱正常。
② 下7寸刮管器,在1755-2775m之间反复刮削8次,洗井至进出口水质一致,起出刮削管柱。
③ 下D73mm光油管打塞,候凝24小时探塞面2760m合格,上提油管2根,坐井口。
④ 管线试压25MPa合格,测吸水,泵压15-20MPa,吸水量120-150L/min。 ⑤ 配置密度1.85的水泥浆2000L,加速凝剂,开泵挤水泥浆1500L,压力15-22MPa,替清水8.2方,压力由15升至25MPa,且继续上升。在此情况决定马上改管线进行反洗井,循环不通,上提解卡无效,表面油管被水泥浆固死在井内。
2、 事故原因分析
1)该井挤水泥施工时压力较高、吸水能力较低、井深较大,在此情况下采取加入速凝剂施工是造成事故的直接原因。
2)地质资料出现严重错误,井温曲线解释的套管漏失点实际深度为2169m上下5m,而提供给编写施工设计的漏失数据写成2769m,导致本次施工的重大错误。
3)没有严格执行标准和工艺要求,用封隔器对套管进行验漏的工序,也是造成事故的主要原因之一。
4)该井挤水泥浆时没有采取先替在挤,而是直接挤,用时过多,施工时间较长,超过水泥浆凝固时间。 3、 解决方案及步骤 1)制定施工方案如下
① 因油管被固死,其他打捞方法无效,只能采取先倒扣,后套铣的方法。 ② 待套铣打捞完落物后,用封隔器找漏,确定漏点,再封堵出水断,合格后投产。
③ 打捞过程中必须做好保护措施,严防井筒内掉入小件落物,给打捞造成不必要的麻烦。
④ 打捞过程中若遇其他问题,视井下情况,待定下步措施。 2)处理步骤
① 测卡点,根据卡点位置,上提管柱悬重倒扣,起出倒出油管,上反扣钻杆或油管。
② 如果倒出油管距离卡点相差较多,继续倒扣。若鱼顶为D73mm油管接箍,则下HLM73反扣滑块捞矛倒扣打捞;若鱼顶为D73mm油管本体,则下TLT73反扣捞筒倒扣打捞。如此反复,处理至灰面以上。
③ 采用传统的先套铣后打捞的方式,下D114mm×10m套铣筒,套铣一根,根据步骤②鱼顶情况进行倒扣,直至捞出全部管柱。
④ 如何套铣时出现套铣无进尺,可能存在油管贴边的情况,可采用磨铣方法将其磨铣掉。
⑤ 处理完全部落物后,确定漏点位置,重新挤堵施工。 4、 储层保护及HSE要求:
① 下井工具及管柱保持清洁,防止将脏物带入井筒。 ② 入井用液与地层配伍性好,液量准备充分。
③ 起下管柱及时向井内补灌修井液,防止对地层造成较大的激动压力。 ④ 施工现场人员劳保穿戴整齐,严禁违章作业。 ⑤ 高压管线附近严禁站人或横穿。
⑥ 施工中产生的废液及时回收,防止污染环境。 ⑦ 地面管线按标准试压合格后方可施工。
⑧ 做好防喷、防火、防爆工作,施工井场周围50m内严禁烟火。
⑨ 做好防喷预案及演练工作,在施工中如发生险情应迅速控制井口。
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