您的当前位置:首页正文

丙烯腈装置含氰污废水节能减排技术改造

2023-12-18 来源:好走旅游网
第43卷第8期 2014年8月 当 代 化 工 Contemporary Chemical Industry VO].43.No.8 August,201 4 丙烯腈装置含氰污废水节能减排技术改造 姚树军,张殿武,程显彪 (中国石油大庆炼化公司聚合物一厂,黑龙江大庆163411) 摘 要:丙烯腈装置扩能改造后含氰污水和废水量很大,严重影响公司节能减排目标的实现。含氰污水实 现减排的主要手段是减少四效外排污水总氰和COD的排放浓度和排放总量;减少焚烧尾气排放量是通过提高 焚烧炉的焚烧能力和效果来减排。治理含氰废水量大的主要手段是对产生废水的车间进行相应的工艺改造和工 艺优化来降低废水的生成量。 关键词:丙烯腈装置;含氰污废水;节能减排;技术改造 文献标识码: A 文章编号: 1671—0460(2014)08—1649—04 中图分类号:x 703 Technology Improvement of Acrylonitrile Equipment for Energy Conservation and Emission Reduction YAO Shu-jun,ZHANG Dian一删,CHENGXian—biao (Daqing Refining&Chemical Company the First Polymer Plant,Heilongjiang Daqing 16341 1,China) Abstract:The quantity of chlorine-containing wastewater is huge after the capacity-increasing reconstruction of the acrylonitrile equipment,which has a neg ̄ive influence on the target achievement of energy conservation and emission reduction.The main m ̄hod to reduce the emission of cyanide—containing wastewater is to reduce the emission concentration and total amount of cyanide and COD outside of the multi.effect evaporator.The way to reduce me emission of tail gas combustion is to improve the capability and eficifency of incinerator.Technology improvement and process optimization of the unit can reduce the producton of wastewater,which is an effective method to deal with the large amount of cyanide-containing waste. Key words:Acrylonitrile equipment;Cyanide—containing waste;Energy conservation and emission reduction; Technology improvement 随着丙烯腈工业生产的扩大,丙烯腈废水的污 染也日益严重,它有与氢氰酸类似的毒性,无论是 吸入还是附着在皮肤上,都会产生毒害作用,甚至 高温焚烧废水的焚烧炉没有进行扩能改造,废水在 焚烧的效果变差,对大气的污染加剧,焚烧尾气排 放量很大。 表1 国内丙烯腈装置废水(污水)量对比表 Table 1 The aerylonitrile plant wastewater(sewage) comparison quantity table 中毒致死”’ ,并被认为是一种可疑的致癌物 ,属 于我国确定的58种优先控制的有毒化学品之一, 属难降解有机污染物・ ’ ,高浓度的丙烯腈废水的处 理越来越引起了环保工作者的重视,处理工艺成为 工业废水处理领域的研究重点。 1大庆炼化公司丙烯腈装置含氰污废 水量状况 大庆炼化公司的丙烯腈装置和其它同样工艺 的丙烯腈装置相比,每小时多产生7 t的废水和5 t 的污水,见表1。 炼化公司的含氰污水处理依赖生化处理,含氰 废水则依赖原设计上高温焚烧。在生化处理过程 中,污水中总氰和COD含量高,污水量大,已经 超过了含氰污水生化处理设施的处理能力,使得含 氰污水中的氰化物和COD无法完全降解。而用于 2丙烯腈装置实现节能减排主要技 术手段 丙烯腈装置实现节能减排主要通过减少丙烯 腈车间外排污水中总氰和COD的浓度和排放总量、 提高焚烧炉的处理能力和焚烧效果减少尾气排放 量、减少各单元废水的生成量这几个方面来治理已 收稿 期:2ol4-04-30 作者简介:姚树军(1965一),男,黑龙江大庆人,工程师,1988年毕业于大庆石油学院,研究方向:从事化工生产。E-mail:57l034491@qq. .., com。 165O 当 代 化 工 经存在的环保和能源浪费的问题。 2.1 减少四效外排污水总氰和COD浓度和排放量 2.1.1丙烯醛的脱除 (1)丙烯醛是影响外排污水中总氰含量的重 要物质,其脱除方式基本上有以下办法:一是适当 提高反应器氨比,可使丙烯醛反应较为完全,其单 程收率与氨比的关系如图1,丙烯醛的量减少了, 外排污水中总氰含量相应下降 。 图1 氨比与丙烯醛单收关系曲线 Fig.1 The ratio of ammonia and aerolein single curve (2)在T101脱除丙烯醛。丙烯腈车间将T101 下段pH值控制在7.4~7.8,使反应副产的丙烯醛 大部分在T101与HCN聚合掉,生成的丙烯醛氰醇 随T101釜液排到生化焚烧掉。 2.1.2调整四效外排污水pH值 在V138及T504下段补加Na:CO,溶液,为了 稳定控制pH值,在V138及T504补加Na2CO,管线 增加了调节阀,在贫水线及外排污水线上增设了pH 计,通过调节阀及远传pH计来控制贫水及外排污 水的pH值,使HCN的聚合物不会大量分解,避免 了外排污水总氰化物的超标。 2.1-3四效E511凝液流程的优化 为了保证四效有效的脱除有机物,一是将蒸汽 直接通人T504,增大了塔的热负荷,使外排污水中 氰化物能尽量从塔顶蒸出,送至T101处理,且这 部分干净的蒸汽凝液进入塔釜,使汽提后的外排污 水有机物得到稀释,降低了COD及总氰的浓度。 二是把四效中COD含量最高的E51 1凝液改至四效 残液中,送到T101下段,最终送至生化焚烧处理。 2.1.4四效外排污水治理效果 为了保证四效有效的脱除有机物,一是将蒸汽 经过对T101工艺参数的调整及对四效系统的技术 改造,在外排污水量不变的情况下,丙烯腈装置的 外排污水指标得到良好的控制,COD及总氰超标的 次数明显减少,图2和图3为调整后外排污水COD 及总氰的控制情况。 曰期 图2 急冷塔等工艺调整后COD数据图 Fig.2 Figure COD data of the quench tower process adjustment 由图2、图3可见,四效外排污水中COD和总 氰偶尔有超标现象,COD月平均值为1 310 mg/L, 总氰月平均值为1.36 mg/L,与改造前相比,COD 含量减少1 200 mg/L,总氰含量减少2 mg/L。外排 污水中COD和总氰的含量下降后,装置下调了污 水排放量至12.0 t/h,污水量减少了2.0 t/h。这样每 年可减少COD排量168 t,减少总氰排量0.28 t,减 少污水排放量16000t。 口期 图3急冷塔等工艺调整后总氰数据图 Fig.3 The total cyanide data of the quench tower process adjustment 2_2提高焚烧炉的焚烧效果 丙烯腈装置进行扩能改造后废水量就增加到 15.5 t/h(扩能前是8 t/h),废水能否完全处理已经 影响装置的正常生产。 焚烧炉的原设计废水烧量是10 t/h,在丙烯腈 装置的废水量达到15.5 t/h时,焚烧炉烟气中氮氧 化物和二氧化硫的排放量急剧增加,不符合节能减 排的要求。 2.2.1四效E5ll凝液流程的优化 (1)燃烧器的换型 对焚烧炉的7台燃烧器进行更换。采用 BHDG一300型二级可调式焚烧炉专用燃烧器专利技 术,获得了良好焚烧的效果。新型燃烧器的节能效 第43卷第8期 姚树军,等:丙烯腈装置含氰污废水节能减排技术改造 1651 果见表2。 (2)废水喷嘴的改进 . 硫铵车间由于聚合物分离效果差,产品中经常 夹杂聚合物,间歇式生产使装置运行稳定性差、废 水量高,通过技术改造,实现连续生产,降低含氰 废水生成量。 (1)硫铵车间的结晶器冷凝器管束由于腐蚀 泄漏导致的堵管量逐年增加,水环真空泵使用急冷 水,当急冷水的温度在90℃时,急冷水自身汽化 而破坏了真空泵的水环,影响真空度。由于真空度 改造的方法是将废水喷嘴由蒸汽雾化改造成 机械雾化。采用机械雾化的废水喷枪的废水流量是 0.6 t/h,雾化角度45。。新型的废水喷嘴雾化效果好, 看不到明显的废水射流,炉膛内部明亮。焚烧炉安 装26支新型的废水喷嘴,总共废水烧量为15.6 fh, 满足了废水焚烧的需求。 表2新旧燃烧器使用的主要数据对比 Table 2 The comparison of old and new burner using data 不能满足高负荷生产需要,所以生产一直采用间歇 出料方法。间歇式出料过程中蒸发量增大,急冷水 (3)废水喷嘴卡座改造 将焚烧炉原有的废水喷嘴卡座部分进行改造, 去掉卡座上的观察孔,相应的增加废水喷嘴的长 度,使废水枪头远离焚烧炉内壁,避免废水贴炉壁 流下形成淹炉,加强了焚烧的效果。 (4)燃料系统增设稳压控制阀 焚烧炉瓦斯脱液罐前增设瓦斯压力控制系统。改 造内容是采取在瓦斯脱液罐前增设瓦斯压力调节系 统,信号远传至DCS,实现了平稳控制燃料压力的作 用,操作平稳了焚烧炉的热效率也就增加了。 2.2.2焚烧炉改造后的效果 焚烧炉燃料消耗有了显著的降低,每年节约瓦 斯气3 206t;减少焚烧尾气排放量4 233.5 X 10 ITI。。 2.3减少各车间的含氰废水生成量 丙烯腈车间改造减少了污水总氰和COD的排 放总量,解决了焚烧炉的废水处理量和废水焚烧效 果问题,要想真正的实现节能减排,必须想办法减 少废水的生成量,力求将废水量降到同行业平均水 平。 2-3.1分析废水来源 通过对各车间的需焚烧的废水进行测算,具体 数量统计见表3,有针对性的进行技术改造,减少 废水生成量。 表3废水来源统计 Table 3 The statistics of wastewater sources 2.3.2硫铵车间的技术改造 量是5.0 t/h,而丙烯腈装置回收急冷水的流量稳定 在4.0 t/h,这样外排生化车间的废水1.0 t/h。 硫铵车问通过整体更换了冷凝器,蒸发量增加 至5 f/b,改善蒸发系统真空效果,真空度最好状态 达到一0.08 MPa,实现连续生产,并且急冷水温度也 保持在l8 cC,蒸发系统温度达到工艺要求,减少 了急冷水量,杜绝了急冷水外排焚烧。 (2)母液槽内部没有折流构件,流程分配不 合理,单纯靠增加聚合物清理次数和净化泵的切换 频率已不能满足聚合物的分离操作,平均开工25 天就由于聚合物混入硫铵结晶,堵塞干燥器,影响 产品质量,需进行停工碱洗。停工碱洗的频次增加, 也增加了废水量。 母液槽内部增设折流构件 ,减少了聚合物清 理次数和净化泵的切换频率,减少了由于聚合物混 入硫铵结晶,堵塞干燥器而进行停工碱洗的次数, 从而减少了该环节废水量。 硫铵车间经过技术改造后,实现了长周期连续 开车,平均减少废水量1.1t/h。 2.3.3丙烯腈车间生产优化和技术改造 (1)优化四效凝液和残夜配比减少废水量。 通过调整E510蒸汽量来调整凝液与残液配比量, E5lO蒸汽量越大,凝液量越多,残液量越少,但当 大到一定程度时,过多的有机物被蒸发至残液中, 会造成外排污水COD超标,总氰化物含量也会上 升,甚至超标。经过系统pH值调整使外排污水合 格后,对凝、残液配比量进行了调整,见表4嘲。 表4四效凝、残液配比表 Table 4 Condensate and residue of four-effect evaporator 注:四效进料量=凝液量+残液量+T一504顶蒸汽量 从表4看出,当凝液量越多、残液量越少时, 外排污水COD及总氰上升,通过调节E510蒸汽量, 将外排污水量控制在12.0 t/h,这样可减少焚烧废水 量2 t/h。 (2)T110改造 丙烯腈装置扩能后,T110的运行不正常,表现 在进料过大携带的热量高,塔顶换热器热负荷不 够,塔内回流带回的冷量不够,塔的分离效率降差, 粗乙腈浓度降到10%也很难保证丙烯腈产品中嗯 唑合格,造成乙腈车间废水量大。只有提高T1l0 的分离效率,提高外送粗乙腈浓度及提高Tll0操 作稳定性来保证丙烯腈的质量,才能进一步降低乙 腈车间的废水量。 改造的技术路线来源于泽华公司,利用格力奇 专利技术将15块塔盘更换为高效塔盘,E146增大 换热能力,将回流泵流量及扬程提高。 改造后T104乙腈抽出量减少,减少了T110进 料量,T104侧线产品中嗯唑含量合格,粗乙腈浓度 达到35%,可减少粗乙腈外送量2.5 ,间接使乙 腈车间废水量减少了2.0 t/h。 (3)丙烯腈车间真空泵改造。 丙烯腈车间真空泵P126及P526的封水有大部 分形成废水送到生化焚烧,将这两个泵封水排放形 式改为内循环增加冷却器,用以冷却内循环用的脱 盐水。 该系统投用后,真空泵由于封水冷却能力的提 高,使真空泵抽负压的能力得以加强,减少了真空 泵排放封水的量,2台真空泵每小时可减少废水量 1.0t。 2-3.4乙腈车间的技术改造 真空泵P805是水环式真空泵,排放量是连续 的,每小时产生废水1.5 t。改造措施是把工作液由 连续排放改为循环使用,工作液采用冷冻盐水换热 降温后循环使用,间歇排放,在废水氰化物含量很 高的时候将废水排放,再补新鲜水,减少工作液排 放量。对真空泵的分液罐进行了改造,利用液位差 进行循环,取消原来真空泵本身的小分液罐,改为 1 IT/ 的大罐 。改造后真空泵的废水量减少了O.5 t/h 化 工 2014年8月 2.3.5丙酮氰醇车间的技术改造 丙酮氰醇精制塔采用负压操作,利用蒸汽喷射 泵连续抽真空,喷射泵蒸汽量是2.0 t/h,蒸汽经过 抽真空后,形成的凝液就含有大量的氰化物,即凝 液变成含氰废水。 技术改造是通过蒸汽喷射泵的换型来降低废 水量,即将蒸汽喷射泵换成水环式真空泵也可实现 所需要的负压,水环式真空泵的封液形成废水,通 过此项改造废水量减少0.7 。 2.3.6相关车间改造后的含氰废水情况 经过对丙烯腈车间、乙腈车间、丙酮氰醇车间 和硫铵车间分别采取工艺改造和优化,实现降低废 水量7.3 t/h,使得丙烯腈装置的废水总量控制在8.2 t/h。 3丙烯腈装置含氰污废水节能减排 成果 降低含氰污水中氰化物和COD的浓度和排放 总量,实现装置每年减少污水排放量1.6万t,减少 COD排量168 t,减少总氰排量0.28 t。提高焚烧炉 的焚烧效果,每年节约瓦斯气3 206 t,减少焚烧尾 气排放量4 233.5 x 104 m 。技术改造每年减少含氰 废水排放量58 400 t。取得了良好的经济效益和社 会效益。 参考文献: [1]『日佩口博公害与毒物.危险物隋机篇)[M].刘文宗,译.北京:化 学工业出版社,1980:473. [2]Ramstad T.,Lawrence w.N.IJ].Ana1.Chem,1982,54:191. [3]国际标准化组织汇编.水与大气质量分析方法国际标准[M】.刘振庄, 译.北京:中国环境科学出版社,1990. [4]王连生.环境健康化学[M].北京:科学出版社,1994:85:1 l3. [5]钱易,等.水体颗粒污染物和难降解有机物的特征与控制技术原理 [M].北京:中国环境科学出版社,2000:3—7. [6]陈志国,于衍善,等.丙烯腈装置清洁生产探讨【J Jl石化技术与应用, 2004,lO(1):l8. [7]孙海勇.优化蒸发器聚合物分离效果【J]冲国化工贸易,2013(5). [8]陈志国,于衍善,等l丙烯腈装置清洁生产探讨I J1l石化技术与应用, 2004,1O(1):l8. [9]温春英,牛光华.乙腈车间真空泵工作液工作方式的改造[R】.大庆 炼化公司炼油与化工技术文选,2008:273—274;37—40. 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容