常减压蒸馏装置中段回流泵振值超高处理
2021-09-02
来源:好走旅游网
常减压蒸馏装置中段回流泵振值超高处理 郑家亮 (大庆石化公司炼油厂.黑龙江大庆163711) 摘要:大庆石化分公司炼油厂600万吨/年常减压蒸馏装置于2012年10月建成投产。装置中的两台中段回流泵常压系统二中段 回流泵P108AB和减压系统二中段回流泵P203AB在常减压蒸馏操作是重要设备。自投产以来运行状况一直不理想存在振值超标, 效率下降的问题。经过反复查找问题与厂家探讨后决定对此两台机泵采取小叶轮及附件改造,解决振值超标,效率下降的问题,以保 证装置生产安全平稳运行。 关键词:常减压蒸馏装置;中段泵;振值超标中图分类号: IE98 0概述 DOI:10.16621/j.cnki.issnl001—0599.2017.O1.17 文献标识码iB 给安全生产带来极大的隐患。 根据JB/T8097—1999((泵的振动测量与评价方法》判断,该 泵属于第一类设备,其振值要求<2.8 mm/s,设备方能安全运行。 而现场情况振值超标严重,而且波动范围较大,主要表现在水平 和垂直方向,且在水平和垂直方向上常常出现振值交替上升的 情况。常二中泵P108AB最高振值已经达到7.43 mrrds,减二中 中国石油天然股份有限公司大庆石化分公司炼油厂600万 吨/年常减压蒸馏装置于2012年l0月建成投产。装置中的两台 中段回流泵常压系统二中段回流泵P108AB和减压系统二中段 回流泵P203AB在常减压蒸馏操作是重要设备。P108AB的主要 作用是将常二中油(295 oC)从常压塔第34层抽出,和初底油换 热后返回常压塔第31层;P203AB是将减二中油(318℃)从减 压塔第五段填料下集油箱抽出换热后返回减压塔第五层填料上 方液相分配器lll。中段回流系统流程见图1和图2,从流程图可 泵P203AB最高振值已经到达7.8 mtrds,大大超出了振动指标 规定的范围。严重威胁到了装置的安全生产。表1是装置正常生 产时现场采集的数据。 表1现场采集P一108AB和P一203AB振值 以看出该中段回流泵安全平稳运行,可以保证塔中部回流热的 顺利抽出,来满足装置本身加热的需求,更加合理地利用回流热 量;另外可以保证塔上部有稳定的液相回流,使塔内气、液相负 荷比较均匀,控制塔内部热量平衡,保证侧线的抽出产品质量。 因此,中段回流泵在蒸馏操作中起着至关重要的作用。 换热器 2振动原因分析 离心泵的振动主要分为机械振动和流体振动,机械振动是 由转子系的不平衡,轴承的磨损及机械结构的刚度不够引起,流 体振动是叶轮一蜗壳的动静干涉作用引起的压力脉动,非设计 工况下的不稳定流动及空化等引起[21。在装置正常生产期间,曾 对中段泵进行过多次解体,检查轴承磨损情况,更换轴承,转子 图1常二中泵P108AB 流程图 图2减二中泵P203AB 流程图 找动平衡,机组找同心度,都找不到问题根源所在,按照常规振 动故障处理方法,不能从根本上解决问题。通过MPV200数采仪 对振动数据进行采集发现这两台泵的频谱反映振动主导频率为 198.2 Hz为4倍频,应为叶轮的通过频率(该泵叶轮流道数量 为4个)。频谱反映其他各分量峰值较小。各点频谱无高频成分 故可排除机械振动。由于该泵转数2970 r/min,叶片数为4个, 叶片通过频率:(2970/60)×4=198 Hz,所以可以判断振动频率正 1 运行现状 自投产以来常压系统二中段回流泵PIO8AB和减压系统二 中段回流泵P203AB运行状况始终不理想,存在振值超标,效率 下降问题,原因是泵的输出量。该泵的原始设计参数是按照装置 原料惨炼俄油来设计的,而现场实际工艺操作原料是大庆原油, 这样实际操作参数与选型时的设计参数就产生了很大偏差,造 成实际流量小于额定流量,运转效率大大低于额定效率的问题, 是叶轮通过频率,在泵体内发生了叶片通过频率的流体激振。表 明:①泵吸人量偏离设计值,造成设计流量高于实际流量,引起 介质在叶轮流道内的不稳定流动。②叶轮流道数为4个,容易引 囝设备管理与维恪2017№1 缝..塑量修堡 2 9 起介质的脉冲冲击。③由于叶轮流道不合理,泵腔空间形状和现 场实际操作流量不匹配,造成流体在流经泵体过程中产生脉动、 6 4 一 一¨ }5tk,[ 稀翻087B.8-m减m二Js油,6粲.234l、t『m0]]I/23舢5 09:29:37 湍流,使叶轮出口处压力脉动变强,对泵体形成冲击振动。常二中 泵P108AB和减二中P203AB的高点振值频谱图见图3一图6。 。 1H 瓣: 蛊 罾!富 ,。 , ,: I - .^_-k . .^-一 L … 一— ~~一几_一 图3 P108A对轮测垂直方向频谱 2 7 6 4 一 一 广 , — 人f一 . 、 . — 图4 P108B对轮测水平方向频谱 ・c ,m 嚣 glJ,5_20.933Aar—;m嚆/二s,4油.7泵4t4tmv] ̄l毗z2 l2l4:53:32 l9E-O ̄ . I ^ ~ √以^ 、 图5 P203A叶轮测垂直方向频谱 3解决措施 通过比对现场实际操作参数和初始设计时泵选型的操作参 数,发现常二中回流泵P108AB的实际操作流量的平均流量值 相当于选型参数的50%,减二中回流泵P203AB实际操作流量 一..缝塑..壹监 墼.. 。 0 244;053 492105 738158 图6 P203B叶轮测垂直方向频谱 的平均值相当于选型参数的30%。按实际操作参数选型设计的 叶轮,与现场运行泵的泵 流道是很难匹配的,仅改造叶轮难度 很大。为此向厂家提出对叶轮及附件进行重新设计,以保证装置 生产安全平稳运行。并在2015年6月装置检修期问开始实施。 改造内容如下。 (1)按现场实际操作 量重新设计合适的小叶轮,并将原来 的4叶片叶轮设计为窄流道的5叶片小叶轮。 (2)重新设计研制出新型的吐出工作腔:在泵壳体内安装导 叶和衬里,通过导叶式空间流道导流后与原泵体匹配。泵衬用原 泵体的内孔及泵盖上的密封环内控定位,然后泵衬将导叶夹在 中间,形成一个新的吐出工作腔。 (3)新设计的叶轮与原轴配合,现场泵需要更换:全新叶轮、 叶轮口环、全新导叶、泵衬和紧固件,其余不需要更换。 4中段回流泵改造后运:行情况 大庆石化公司炼油厂常减压装置中段回流泵小叶轮及附件 改造后,运行稳定,流量满足生产需要,各项指标均达到预期效 果。表2是中段回流泵d ̄I't轮及附件改造前后各运行参数比较, 从中可以看出,机组振值:P108A从改造前最高7.43 mm/s降到 2.7 mm/s,P108B从改造前最高5.93 mm/s降到1.08 mrrds, P203A从改造前最高5.9:;mrrds降到1.34 mm/s,P203B从改造 前最高7.8 mm/s降到1.08 mm/s,均符合JB/T8097—1999 ̄泵的 振动测量与评价方法》规定标准;操作流量:常二中泵P108AB 已经接近改造预期的最大流量378 m3/h,减二中泵P203AB也 已经超过了改造预期的平均流量128m3/h,完全符合生产工艺要 求;效率:常二中泵P108AB提高39.94%,减二中泵P203AB提 高13.1%。由此可见,通过对常减压装置中段回流泵小叶轮及附 件的改造,从根本上解决了泵的振动超标问题,提高了泵的工作 效率。 5结论 (1)对于偏离设计工况产生的离心泵4倍频振动,可以通过 设计5流道叶轮及导叶式空间吐出流道,替换原泵IElnt轮,并加 入一个适配的泵吐出衬就完全可以解决,不需要更换新泵。 (2)离心泵小叶轮及附件改造,在大庆石化公司实现了首 次应用,而且运行状态良好,完全满足生产实际需要。 (3)改造后,常二中泵效率提高了且从根本上解决了该泵的 振动超标问题。说明改在;巳成功的,取得了预期的效果。为同类 参数的离心泵叶轮改造提供了可借鉴的经验。 役备管理与维修2o17№1囝 数控机床主轴换挡原理及故障处理 张豹,慕利军 014030) (北奔重型汽车集团有限公司设备维修中心,内蒙古包头摘要:分析数控机床主轴换挡原理,介绍换挡故障排除方法。 DOI:10.16621 ̄.cnki.issnlO01—0599.2017.o1.18 文献标识码:B 果在换挡设 定时间内没 有检测到换 电机 关键词:数控机床;换挡原理;故障处理中图分类号:TG659 0概述 数控机床换挡故障是数控机床维修中频繁出现的故障,因 换挡控制方式不同,出现故障后进行维修调整的难易程度也不 相同,下面以常见的两种控制方式来分析控制原理及换挡故障 的维修。 1 数控机床主轴换挡原理 1.1主轴摆动换挡原理 挡到位信 号,系统报 警,停止换 挡动作。主主轴 轴换挡结构 图见图1。 电机编码器 当主轴转速超过换挡转速或执行M41、M42等换挡指令 时,通过系统PMC控制主轴电机实现摆动控制(以较低的转速 正转几秒, 1.2 主轴 固定位置换 电机 暂停后在反 转几秒),同 时驱动相对 图2主轴换挡结构图 挡原理 当主轴转速超过或低于换挡转速或执行M41,M42等换挡 电机编吗器 指令时,主轴旋转到当前挡位的换挡位置停止,通过PMC输出 执行换挡信号换挡机构开始换挡动作,当检测到换挡到位信号 ,应的液压阀 线圈,换挡 机构开始换 换挡指令完成。如果在换挡设定时间内没有检测到换挡到位信 号,系统报警,停止换挡动作。主轴换挡结构图见图2。 2常见故障及处理流程 挡动作,当主轴 检测到换挡 到位信号后 主轴停止摆 动,换挡指 令完成。如 (1)主轴摆动换挡常见故障。①换挡机构没有动作;②主轴 没有正反转;③没有检测到换挡到位信号;④换挡动作声音大; 图1主轴换挡结构图 ⑤主轴换挡顶齿。 (2)主轴固定位置换挡常见故障。①换挡机构没有动作;② (4)对现有离心泵叶轮及附件改造,由于其他部件均不更 换,因而现场检修工作量小,投资少、周期短、见效快,在石化行 业具有广泛的推广价值。 参考文献 [1]唐孟海,胡兆灵.常减压蒸馏装置技术问答【M].北京:中国石油出 版社,2011:27—32. [2] 薛彩霞,梁生荣.常减压蒸馏装置节能途径探讨[J].广东化工, 2012,(11):25—3O. [编辑凌瑞] 囤设备管理与维修2017№l .一..。 量鏊. 当 蝰.堡