催化裂解气体脱硫装置技术改进
2021-02-12
来源:好走旅游网
1 996A年第l8卷第3期 l9 催化裂解气体脱硫装置技术改进 l9一 摘要炼油厂 执笔主丝 垂婴立 催化鞋解气体脱硫装置第一周期开工中舟在脱硫鼓粟差、胺液再生效粟不好以及胺耗过大等 . 3 ,胺耗由O.8恤B/t降至O.12k&/t,胺液再生效粟齐明显改善。 主蹰词 塑 盥技术改进花£1.2液化气脱硫系统 丁£ 我厂催化裂解联合装置的核心是d 00kt/ a催化裂解大型工业化装置,与之相配套的 入吸收塔(C40]),通过22层浮阀塔盘自下 而上与塔顶注入的贫胺掖逆流接触,净化干 气从塔顶出来进入瓦斯管网。 催化裂解稳定液化气进入缓冲罐后,泵 送至吸收塔(C4 02),通过13层筛孔塔盘自 四套装置分别为50kl:/a干气及200kt/a液化 气脱硫;200kt/a液化气脱硫醇;120k[/'a汽油 脱硫醇以及200kt/a气体分馏 自l99 5年3 月份联合装置投料试车一次成功以后,装置 的工况是良好的.但也遇到一些局部问题。本 下而上与塔顶注入的贫胺液逆流接触.净化 液化气经塔顶扩径部分沉降掉可能携带的胺 液后,进入液化气脱硫醇装置 1.3胺液再生系统 从干气吸收塔(c 01)底和液化气吸收 塔(C4 02)底经自压而出的富胺液羟过滤器 (现未用)后进入富胺液脱气罐(D4 03)以除 去携带的少量气态烃,再经泵升压后经E 4 0I 文就气体脱硫装置的问题与处理作一总结。 1装置简况 裂解气体脱硫装置由50kt/a干气脱硫 系统、200kt/a蔽化气脱硫系统以及共用的溶 剂再生系统三部分组成,其原则流程见图1。 净 量王 堡!垦 化气 。 0酸性气 与再生塔(C403)底出来的贫液换热升温进 0402 E402 入再生塔予以再生。塔顶酸性气进入二套硫 E404 一磺回收装置,塔底再生贫液经E401换热和 经引02冷却后流入溶剂储罐(D4Od)循环使 用。 。 P403 P402 P{o1 P 05 2存在问题与分析 图1 催化裂解气体)l;l硫装置 原Ⅱ 流程圈(原设计) 催化裂解气体脱琉装置从l 995年3月 26日开始投运起,至5月l 0日停工止,第一 周期共计试运行1 6天,其问的主要问题如 下: 1.1干气脱硫系统 催化裂解稳定干气经分液罐(Dd0【)进 本工作是在祝良富怠工程师的主持下进行的 安庆石化 2.1胺耗过大 装置首次试运行采用二异丙醇胺作为脱 硫剂。入厂溶剂的浓度为85 ,使用时配制 成2O ~25 的水溶液。该溶剂除了粘度过 大导致溶液配制操作困难外,其主要问题是 胺耗过太,经统计纯胺的单耗达0.80kg/t 胺耗过大的直接原因是胺液发泡导致气 相带液。实际生产中,当干气负荷达3 500 Nm。/h以上时,干气带胺液的现象便比较严 重。 ‘ 二异丙醇胺(DIPA)本身不戋为一种良 好的脱硫剂 具有潜在的推广前景 但是国产 DIPA的纯度实际上比较低,并台有一异丙酵 胺,三异丙醇胺等,它们是导致胺液发泡的主 要原因。目前DIPA的使用范围并不广。国内 南京炼油厂有一套脱硫装置采用DIPA,处理 催化裂化及焦化炼厂气。该厂自1 981年开始 使用DIPA,虽然使用情况较好,但据调查有 三十特殊的因素,一是使用进口DIPA,浓度 在98 以上;二是使用了进口阻泡剂;三是 增大了塔盘开孔率,降低了阀孔气速 2.2脱硫效率较低 为了防止大量发泡带液,操作上采取了 压低胺液循环量的办法以减少液相负荷,导 致气液比偏大,吸收效果较差。由于胺液再 生效果不好,也严重降低了脱硫效率。经统 计,即使在干气负荷<3 500Nm。/h(相当于催 化裂解加工量<l 000t/d),干气H2S含量< 2.0 的情况下,脱硫合格率也仅达88.5 。 2.3再生效果较差 再生贫液的H 含量高达5~7 s/g。再 生效果差的主要原因是酸性气带水。从实际 操作情况看,由于酸性水回流罐容积偏小,酸 性气很易带液并沉积于酸性气管线中,造成 酸性气管线堵塞,使酸性气出不击,导致再生 塔弊压,当塔压上升到一定程度时即冲破阻 力,此时再生塔压力又大幅度下降,气速会突 然增大,大量的酸性承被再次携带进入酸性 气管线.以致形成恶性循环。从而波得再生压 力在0.06~O.1 3 ̄fPa之间周期性波动,再生 塔内气相负荷亦随之大起大落,再生操作不 能正常。 2.4装置抗干扰能力脆弱 当裂解装置操作波动导致干气、液化气 带有Cs以上组份时,部份汽油组份易被带入 脱硫系统。另外,干气由再吸收培携带出的少 量轻油馏份的液滴也不易脱除,从而进入胺 液循环系统。以上情况也易Bf起胺液发泡 故 当裂解装置特别是其吸收稳定系统发生操作 波动时,往往引起气体脱琉系统操作不正常, 胺液发泡导致胺耗增大,并难以恢复。 净化干气出塔后投有沉降设施,也使得 若发生干气大量带胺液时无补救手段,从而 限制了装置的操作自由度。在干气容易带液 的情况下无有效的弥补措施,只能靠压低胺 液循环量做有限的预防。 3揎术改进与效果 3 1揎术改进措施 3.1.1 采用N一甲基二乙醇胺(MDEA)脱 硫荆 经过调查分析,决定予大修后的第二周 期试生产时改用MDEA脱琉剂,考虑到系统 中DIPA无法退出的情况,直接向原二异丙 醇胺溶液系统中加入N一甲基二乙醇胺脱硫 剂 初期形成的混合溶液中,二者分子比例约 为DIPA:MDEA=1:2。混合溶液的质量浓 度为21.5 ,分子浓度为1.726kgmot/m 。 实际使用过程中,由于补入系统中的总 是MDEA,故随着时问的推移,最初的溶液组 成逐渐改变为MDEA占绝对主导地位。 3 1 2改进稳定干气脱液设施 将原3. m’的稳定干气分液罐更新为 17m。的新罐,以设计负荷计算,气体线建由 1.66m/s降低为0.94m/s;停留时问由】.8ls 上升至9.04s。并于新的稳定干气脱范罐出 口增设旋分器以尽可能多地除去进料气体携 l 986A年带的小液滴,加强了装置的抗干扰能力。 3.1.3增设净化千气脱液设施 第l8卷第3期 21 回胺液循环系统重新使用。 3.1.4再生塔】页回流罐更新换大 将原2.4m 的酸性水回流罐更新 新罐 在于气脱琉塔出口新增9.5m 的净化干 气分液罐,并加设旋分设施 这样一旦发生干 气带液现象,便可将携带的胺液分离出来,压 窖积达l 4.5m。,使酸性气停留时间增加到原 来的6倍。 表t气体脱硫装置技术改进lI匀后典型操作工况比较 3.2效果 也可以在高负荷下放心地提高胺液的操作浓 度,而不增加胺液循环量,从而在较高的气液 3.2.1胺耗大幅度降低 IvlqDEA溶荆的特点是凝点低,粘度小,加 比下操作.脱琉教果明显好转,在裂解加工量 入操作方便,不易发泡。第二周期试生产从 ≤l 200t/d,干气硫化氢含量≤2.5 情况下, 1 9g5年7月j日起到l 996年7月已运行一 脱琉合格率达98 以上。 年,并仍处于良好工况中。实践表明,在装置 由表1还可以看出,第二周期操作中,在 负荷率明显高于第一周期的情况下,胺耗明 干气H 含量相同而负荷明显高于第一周期 显降低,达到0.12kg/t 3.2.2脱硫效率提高 的情况下,脱硫效果却更好,表现在净化干气 中I-[ ̄S和总琉含量都更低。即使干气负荷高 由表l可见,由于干气带胺掖现象大为 达6 800Nm /h,气液比高达l 0.36,仍然可以 改善,操作时可以在较低胺液浓度情况下将 得到很满意的脱硫效果,且无明显的胺液跑 胺液循环量提起来,在较低的气液比下操作; 损 安3.2.3再生效果改善 庆石化 3.2.4经济效益显著 胺液再生塔顶回流罐换大后,酸性气带 产品合格率提高即体现了很大经济价 液现象消除,酸性气管线积液导致再生塔冲 值。同时,由于IvlDEA再生所需解吸热小并可 塔的情况再没有发生,再生塔压力不再有周 在较大气蔽比下操作,蒸汽消耗便可减少。除 期性大幅度波动。再生系统的操作因而很平 此以外,仅就溶剂消耗减少一项即可看到以 稳,胺液再生效果明显改善,一般情况下贫液 上技术改进措施所带来的明显经济效益 s含量达3mg/L以下。图2示出了胺液再 生塔压力控制的改善情况。 以每年4O万t处理能力计,干气和液化 气总产率45 .现DIPA价格2.1万元/t, MDEA价格3.1万元/t,则一年减少溶剂费 用: 0】5I 第 周期 dO×l0‘×d 5 ×1/l 000×(O.8×2.1/ 0.85—0.12×3.1/0.95)一285万元 表2气体脱硫装置典型酸性气组成 。 躲 表3气体脱硫装置技术改进前后产品质量比较 连:*统计条件:裂肝加工量<1 000t/d-f- ̄<3 500Nm’/b,干气H ̄S<2・0 ; **统计条件:裂辉加工量≤1 200:/d 干气≤4 500Nm’/h,干气H2S≤2.5 . 4小结 酸性气带液。采取了更换脱琬剂、改进干气及 酸性气脱液设施等技术改进措施,解决丁上 述问题,同时也获得了可观的经济效益。 催化裂解气体脱硫装置第一周期开工中 存在的脱硫效果差、胺液再生效果不好以及 胺耗过大等同题,其本质原因是干气带液和