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转炉用细粒级烧结矿生产工艺的改进

2021-01-20 来源:好走旅游网
|镰 一ll _ l转炉用细粒级烧结矿生产工艺的改进 谢运强摘_ -l 罗秀传唐志宏李伟林向小平张中中 要:介绍在柳钢3号360 mz烧结机进行的筛分工艺、电气控制、生产工艺优化与改造,生 产的转炉用细粒级烧结矿中<5 mm比例在10%左右,烧结矿综合合格率提高3.03%,转鼓强度提高 4.90%。 关键词:烧结;筛分;烧结矿 Production Process Improvement for Fine Particle Size of Converter Sintered Ore XIE Yunqiang LUO Xiuchuan TANG Zhihong LI Weilin XIANG Xiaoping ZHANG Zhonzhong Abstract:Optimization and i nnovation for screening process,electric control and production process conducted in No.3 360 m sintering machine of Liuzhou Steel were introduced,the proportion of converter sintered ore which size is less than 5 mm is accounted for 1 0%among the fine particle size of converter sintered ore.the composite soundness of sintered ore has been improved to 3.03%and the tumbler strength has been improved to 4.90%. Key Words:Sintering;Screening;Sintered Ore 1 前言 柳钢转炉厂原用的转炉吹炼冷却剂f氧化剂) 为成品烧结矿与成品球团矿,由于成品烧结矿 及球团矿粒度较大,在吹炼过程中氧化时间长, 号360 m 烧结机进行的工艺优化与改造。 2工艺技术改造 2.1筛分工艺优化 冷却效果不是很理想。并且,转炉使用吹炼冷 却剂f氧化剂)数量较大,对现有的铁烧供求平衡 影响较大。为此,本着既能改善烧结矿质量又 原设计的3号360 m2烧结机系统整粒振动 下筛为两级筛,成品烧结矿先经7 m筛板(筛 孑L直径为4.5 mm)筛选,筛下部分烧结矿为返 矿;筛上烧结矿再由二级筛(3.80 m筛板,筛 孔直径为10 mm)筛选,筛下物为转炉用细粒级 烧结矿。系统建成投入使用后,送转炉用细粒 级烧结矿(6~10 mm)日产量高达2 200 t,其 中<5 mm比例较高(40%左右),对汽车转运及 转炉使用困难,电气频繁跳闸,操作控制不便; 同时,由于粒度细,加大了烧结、转炉冶炼系 统除尘负荷,扬尘大。 能降低生产成本,特在柳钢3号360 m2烧结机 上试验生产转炉用细粒级烧结矿。 生产试验本着改善烧结矿粒度组成,特别 是烧结矿<10 mm的粒度组成及化学、冶金性 能,提高烧结矿产量,在满足转炉对烧结矿使 用要求的前提下又能为高炉提供更为优质的烧 结矿;同时,缓解烧结矿供不应求的现状,保 证铁烧供求平衡。本文介绍生产试验中对柳钢3 作者:谢运强,大学学历,助理工程师,现从事生 产工艺技术管理工作 因此,将原成品整粒振动下筛一级筛的筛 板尺寸改为6 mm,将二级筛上烧结矿用作铺地 料(10~l4.5 mm),将筛下部分烧结矿(6 10 ■ | _ mm)通过2条转炉用料皮带送往转炉缓冲仓, 再由汽车转运至转炉上料系统。 2.2电气控制优化改造 开发转炉用细粒级烧结矿控制系统,实现 远程自动控制。系统线路包括:下筛一转炉一1 号皮带一转炉一2号皮带一转炉缓冲仓;下筛一 转炉一1号皮带一成一2号一成品系统,转炉一1 号皮带为可逆皮带。下筛一转炉一1号皮带一转 炉一2号皮带一转炉缓冲仓为联锁关系;下筛一 转炉一1号皮带一成一2号一成品系统为联锁关 系。当转炉用料时用下筛一转炉一1号皮带一转 炉一2号皮带一转炉缓冲仓线路;当缓冲仓满或 转炉不用料时用下筛一转炉一1号皮带一成一2 号一成品。 2-3生产工艺优化 (1)将2台下筛原“人”字条形筛更换为疏 齿筛,提高筛分效率;将原接料处半盲板改为6 mm筛板,增加筛分面积。改造筛一1号、筛一2号 皮带下料方式:通过增加分料器将原集中下料改 为分散下料,让料铺满整个筛面,增大筛分面积, 提高筛分效率。延长下筛下返一1号漏斗受料面 积,增加内返矿量,减少转炉用料量。 (2)对转炉用细粒级烧结矿T艺漏斗进行 改造,使转炉用料能送至转炉(细粒级矿)缓 冲仓、成品仓、铺底料仓(转炉不拉料时,分 大部分料往烧结铺底料仓,可内部消化)。 (3)对成品各工艺漏斗进行技术改造,开 发与应用阶梯式耐磨缓冲漏斗,减小落差,减 少烧结矿转运过程中的再粉碎。 (4)优化配矿:在原料库存允许的条件下 把性能好的巴西矿配比提至30%左右,增加轧 钢皮、还原铁粉配用比例,同时,适当提高含 Si0’高的屯秋矿、低品位矿等矿种的使用,以 增加烧结黏结液相,提高烧结矿强度_1l。 (5)加强_丁艺管理,严格操作,优化操作 水平。根据烧结原料的物化性能制定最佳的烧 结工艺,统一指导水分、烧结料层、烧结机速, 提高生产的稳定性。 l l| (6)改善烧结水分的控制方式:将原来集 中加水改为分段加水,使一段加水量达90%, 二段补充10%;并将原人工加水改为自动加水, 保证水分的稳定。 (7)加强职工培训:特别是烧结关键岗位 的培训,提高职工操作水平及质量意识,减少 甚至是杜绝生产波动。 (8)对主抽风机风门操作进行优化:做到 了风量匹配,消除了由于南北风量不均造成的 生产波动。 3 结语 改进后半年以来,在3号360 m 烧结机生 产的细粒级烧结矿满足了转炉对冷却剂(氧化 剂)的使用要求,同时,极大地提高了烧结各 项经济技术指标,效果明显: (1)现转炉用细粒级烧结矿中<5 mm比例 基本维持在10%左右,转炉用细粒级烧结矿日 产量在1 800t左右。 (2)通过对整个电气控制系统进行再优化, 开发了转炉用料远程自动控制系统,实现了远 程自动监控。 (3)通过对整个除尘工艺进行再优化,改 造部分风管使气流更为顺畅,合理调整各除尘 阀门的开度对风量进行再分配;对下料漏斗进 行的改造,增加了积料平台,减小落差,并对 各扬尘点进行了密封完善;在转炉缓冲仓卸料 门口增加了胶皮垂帘密封,对卸料区除尘风管 阀门控制系统进行了优化,大幅度降低了现场 扬尘量。 (4)烧结矿各项技术经济指标均有不同程 度的改善,特别是有效地降低了烧结矿中<10 mm粒级比例(由原来的26.80%下降到17.80%, 下降了9.0o%),改善了烧结矿粒度组成。同时, 筛分指数(烧结矿中<5 mm粒级比例)下降 3.60%,烧结矿综合合格率提高3.03%,转鼓强 度提高4.90%。 参考文献 1 傅菊英,姜涛,朱德庆.烧结球团学. 长沙:中南大学出版社,1996.132 

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