优化工艺 降低破乳剂用量
破乳剂是促使油水彻底分离、外输油含水达标不可缺少的关键,而破乳剂浓度的投加必须合理,否则会造成不必要的浪费;而加热炉的自用燃气量也是伴随着产液量的升高而增加的,合理控制自用燃气量也能达到节能降耗的目的。
标签:分离器;加热炉;脱水工艺;加药浓度
丘陵联合站担负着丘陵油田、鄯勒油田、巴喀油田及鄯善油田的原油处理任务,随着各油田的产液量变化,原油组分更加复杂,原油脱水更困难,而丘陵联合站的破乳剂添加量大幅增加,增加了处理成本的增加。因此,在保证集输系统的高效平稳运行前提下,简化加药系统工艺流程、降低破乳剂浓度和减少加热炉自用燃气量,达到节约成本和降耗的目的。
1 集输流程简介
单井来液进入两相分离器进行气、液分离,进入加执炉加热,进入三相分离器进行油、气、水的分离,油进入原稳塔成为稳定原油,由外输泵直接输到油库;水进入污水缓冲罐沉降后去污水处理厂;气输至天然气处理厂进行处理。
2 现状调查
2016年1月对各区域来液情况进行了调查,丘陵油田、鄯善油田、鄯勒油田、巴喀油田产液量分别为2170、153、150、110(单位t/d);产油量分别为246、151、61、21(单位t/d)。笔者再对1月加药浓度进行了调查,调查内容:产液量2401 t/d,产油量485 t/d,加药浓度75 PPm,含水率0.3%。
2016年1月的加药浓度为:75PPm。需达到的目标值:根据丘陵联合站原油处理总量,对现有原油处理工艺流程进行优化,将原设计的破乳剂添加浓度降至35PPm。
3 原因分析
①处理流程分析(见图1)
②对来液的组分分析,鄯善油田来液含水量少,是已经加过破乳剂脱水的原油,与其它油田的来液混合,重新破乳脱水,增加脱水难度。
③从来液含水看,鄯善油田含水率约1.3%,其他油田来液含水都在59%以上。而鄯善油田含油量约占整个处理油量的31%。如果将鄯善油田来油单独处理,可以减少破乳剂添加量。
④原油含水达标分析:虽然鄯善油田来油含水未达到0.5%标准,不脱水直
接进原稳,原油产品将达不到合格标准。但原油进罐后,增加了沉降时间,通过大罐沉降后,排放明水可以保证原油含水达标。
4 实施措施
①关闭鄯善来油进两相分离器进口阀门;②打开鄯善来油进三相分离器出口阀门;③破乳剂温度调整:由于减少了鄯善油田来油的混合,原油成份更简单,我们对破乳温度进行调整,通过试验,最终确定了此工艺下的原油破乳温度为45度。
5 效果检查
2016年5-10月下旬产量及加药浓度进行调查,这5个月的数据进行平均得出产液量为2406t/d,产油量496t/d,加药量118L,加药浓度35PPm,含水率0.4%。加药浓度由原来的75PPm降低到现在的35PPm。
6 结论
通过对鄯善来油流程的切换,既减少了破乳剂的用量,又保證了集输系统的平稳运行。
①保证装置的平稳运行,使原油含水达到了行业标准。
②减少破乳剂的加药量,节约加药成本。
③减少了燃气量的消耗,达到节能降耗的目的。
④效益分析:通过1年的运行,加药系统简化工艺流程、降低能耗等方面均表现出较高优越性。
a.加药量由原来200L/天降低到现在109L/天,每天节约破乳剂量0.091吨。按每升破乳剂14元计算:每天节约破乳剂费用:0.091×1.4296=0. 130万元;年节约破乳剂费用:0.130×365=50万元。
b.节约燃气用量:每天平均产液1911方,产油496吨。 水的比热容是4.2千焦/千克·摄氏度, 原油的比热容是2.0千焦/千克·摄氏度。天然气的燃烧热值36220KJ/m3 ,加热炉效率80%。加热产液需要的热量为:1911×103×4.2×5+ 496 ×103×2×5=4.0131×107KJ,年节约天然气用量为:365×(4.0131×107/36220/0.8)=50.55万方。
⑤巩固措施:a.及时对三相分离器进行取样化验,根据化验结果随时调整加药量;b.保证加热炉的正常运行,调整合适的温度,使原油含水量达标。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容