大型地下厂房预应力岩壁吊车梁施工技术
2021-04-24
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第26卷 云南水力发电 第3期 Y【fNNAN WATER P0WER 大型地下厂房预应力岩壁吊车梁施工技术 刘文,范开平 (中国水利水电第十四工程局有限公司曲靖分公司,云南曲靖655000) 摘要:彭水水电站地下厂房预应力岩壁吊车粱布置在薄层、陡倾角、软弱岩层中,边墙自稳定性差、开挖卸荷、不均匀沉陷对岩壁 梁的结构安全十分不利。在应用传统施工经验的基础是上,对岩壁梁结构衬砌与预应力锚固时机、梁体下部薄层开挖随层支护等 施工技术进行了系统研究和实践,成功地解决了因开挖卸荷、不均匀变形导致岩壁粱混凝土产生裂缝的施工难题。 关键词:地下厂房;岩壁吊车梁;结构防裂;彭水水电站 中图分类号:TV546 文献标识码:B 文章编号:1006—3951(20lO)03一{)027—06 1工程概况 cm(伸缩缝左右各2 1TI范围内岩锚梁中预应力锚杆 岩壁吊车梁锚固体系一般分为预应力与非预应 力两类,彭水水电站地下厂房岩壁吊车梁采用的是 预应力锚固体系。岩壁吊车梁裂缝指岩壁吊车梁结 构混凝土所产生的裂缝。所谓无裂缝预应力岩壁吊 车梁施工技术就是通过合理的施工方法,有效地控 制预应力锚固体系,确保其在施工和运行中尽量避 免和降低岩壁梁混凝土出现裂缝的机率。彭水水电 站地下主厂房岩壁吊车梁结构施工,首次对高强预 应力锚杆采用二次张拉施工、适时浇筑岩壁梁混凝 土、梁体下部采用薄层开挖随层支护等施工技术,成 图1主厂房岩壁吊车梁结构布置图 功地解决了因开挖卸荷、不均沉降导致岩壁梁混凝 \\ A型受拉锚杆 一一 土产生裂缝的施工难题。 : 噫钢纤维混凝十 越 线 \ ’^1【…沟 1.1岩壁吊车梁结构 B型 -j | 200 二期钢纤维混凝: 】 u l1) l i/ 一,1j \一 彭水水电站地下电站安装有5台单机容量 V///////J//I 、:迤 0I6 =2)—— 350MW的大型混流式水轮发电机组,总装机容量 200KN预应力锚杆(精扎螺纹钢 警 垂 1 750 MW。主厂房尺寸长X宽×高:252 nl x 30 m 32 L=I2O0@=50,孔径76ram ’毫 v232.31 lI广 (28.5 rl1)×78.5 rn(84.5 m集水井),岩壁吊车梁以 上开挖跨度30 m,岩壁梁以下开挖跨度28.50 m。 32系统砂浆锚杆『 \ L=900@=】5O 0 至 岩壁吊车梁布置在厂房上、下游边墙上,梁顶高程 234.00 m,梁顶宽度2.0 rll,梁体高3.03 m,梁体沿厂 v230.8 n /、/ 房轴线方向布置三条伸缩缝。桥机选用双小车桥式 耍埋PE{j#水管 90ram 起重机(35o t/50 t)+(350 t/50 t)/2。岩壁吊车梁结 (在母线洞9m范围内L=55o)\/ I 构布置如图1、图2。 彭水水电站地下厂房岩壁吊车梁采用预应力锚 图2岩壁吊车梁预应力锚固体系结构布置图 固体系:上、下游边墙自上而下一次布设A、B型200 间距加密为40 em)、精轧螺纹钢、L=12 m。A型锚 JcN预应力受拉锚杆各~排和C型受压砂浆锚杆一 杆上仰25。、B型锚杆上仰20。。锚杆自由段长2 m, 排,共三排锚杆。其中A、B预应力锚杆为{532 mm, 为开挖壁面岩体内1.50 m段和岩壁结构体内靠近 分别布置于232.80 m和233.45 m高程,间距为50 岩体端0.50 m。岩体和梁体内其余部分均为锚固 ÷收稿日期:2010—03—02 作者简介:刘文(1980一),男,I ̄)ll营山人,工程师,主要从事水利水电工程施工技术管理工作。 云南水力发电 2010年第3期 粘结形式,梁体内预埋 ̄8o mm金属波纹管。c型锚 杆为j&32@50 cm、L=9 1TI(在上游边墙各母线洞9 m 在薄层、陡倾角、软弱岩层条件下,将厂房纵轴 线与岩层走向呈0。交角布置,该种布置结构,施工过 范围内L=5.50 m@50 cm)。受拉锚杆2 032根,受 压锚杆1 008根。 岩壁梁预应力混凝土分两期浇筑:一期混凝土 为C30、二级配,工程量2 228 ,二期混凝土为C30 钢纤维混凝土,工程量191.30 Hl3。岩壁梁配筋为沿 断面周边布置 ̄25@25 cm钢筋,并布置断面箍筋 28@20 cm,钢筋制安297.4 t。 1.2工程地质 主厂房围岩为0, ~0 层灰岩、白云岩及含 灰质串珠体页岩,属Ⅱ、Ⅲ类围岩。开挖揭示裂隙较 发育,局部发育为裂隙密集带。地层走向22。一25。, 倾向110o~115。,倾角60。一70。,断层、裂隙比较发 育。主厂房位于w84与KW51两个岩溶系统之间, 岩溶不发育,岩体较完整。主厂房地温25—27℃。 主厂房轴线与地层走向基本一致,地下水位较高,约 280 320 m,洞室围岩外水压力较大。主厂房轴线 与坝区最大主应力平行,最大主应力约8—10 MPa。 地下主厂房上游边墙出露岩层为南津关组 0 ~、0 ~、0 灰岩,为薄层、陡倾角逆坡向产 状;下游侧墙围岩为南津关组0。 ~、0 。~、O。 卜 灰岩和0 白云质页岩,为陡倾角、顺向岩层组合, 对围岩稳定十分不利。下游侧壁O f3、O。 “等层属 于软岩或以软岩为主的软硬岩相间互层状,自稳时 间短,抗风化能力弱,为Ⅳ类围岩。 1.3厂房结构布置特点 一般情况下,大洞室轴线与岩层走向夹角较大 有利于围岩的稳定,与岩层走向平行的方案在工程 实践中是不多见的。根据地质资料分析表明,在地 下厂房洞室群的布置中主厂房洞室应尽量避开w84 与KW51两个岩溶系统以及c0、C2、C4、C5等Ⅲ三类 软弱夹层,以保证主厂房洞室围岩的稳定。彭水水 电站地下主厂房处于乌江、KW51、W84岩溶系统的 三面包围中,受岩溶系统等地质结构条件的限制,主 厂房位置沿上下游方向的调整余地极小,设计在综 合考虑地质条件及防渗、排水、出线和交通后,将主 厂房轴线与陡倾角岩层(60。一7O。)走向布置一致,即 NE24 ̄、与岩层为0o交角。该种布置方案在国内外首 次应用。 厂房纵轴线典型横剖面与地层产状间的关系布 置见图3。 1.4施工难点 程中将出现以下现象:①、上游边墙极易产生失稳现 象,主要表现为松动变形,倾倒变形后的坍塌为主。 具有变形时间长,影响深度大、变形量较大、难以控 制的特征。将主要集中在引水隧洞、母线洞上方的 一定范围内,由于边墙沿岩层走向开挖,加上5条引 水隧洞、5条母线洞在上游边墙交汇,上游边墙岩体 的挖空率较高,上游岩锚梁底距母线洞顶的最小距 离约3.5 in,母线洞距引水隧洞的最小距离仅9 ITI。 岩层缓倾节理开裂、高边墙稳定问题突出,将严重危 及岩壁梁的结构安全。②、下游侧将出现典型的滑 动破坏,根据经验分析,破坏机制具有突然性,不易 被监测设施所捕捉等特征。 /。 ( | /I 出 习 7= 蚓 7 霜 一2 … 7|// 7 3 m 图3厂房纵轴线典型横剖面与地层产状间的关系布置图 彭水电站地下厂房在薄层、陡倾角、软弱岩层地 质条件下选取选取0o布置方案,岩性本身就不利地 下洞室高边墙的稳定;在无经验可借鉴的情况下,关 于无裂缝预应力岩壁吊车梁施工将是大型地下厂房 施工的重点和难点;而岩壁吊车梁的施工重点和难 点主要在于防裂控制。 2预应力岩壁吊车梁裂缝防控措施 2.1岩壁吊车梁裂缝产生的主要原因及防控措施 岩壁吊车梁裂缝是指岩壁吊车梁结构混凝土所 产生的裂缝。施工中常见裂缝分结构自身所产生的 刘 文,范开平大型地下厂房预应力岩壁吊车梁施工技术 29 裂缝和外界因素导致而产生的裂缝。岩壁梁结构自 身所产生的常见裂缝有:干缩裂缝、塑性收缩裂缝、 温度裂缝和化学反应引起的裂缝等;外界因素导致 岩壁结构产生裂缝的原因主要有:不均匀沉降裂缝、 下层开挖卸荷引起的裂缝、临近洞室爆破震动所产 生的裂缝、预应力大小与施加方法以及预应力施加 时机的掌控等。 岩壁吊车梁混凝土的预防开裂和采取的措施比 层采用手风钻配合电钻钻孔,采用光面和预裂爆破 技术,在开挖中严格控制壁面光爆孔的钻孔方向、孔 距、装药量,根据地质条件的变化、钻爆效果等及时 修正优化钻爆参数。Ⅲ、Ⅳ期开挖后及时进行岩台 上下拐点范围外的砂浆锚杆、锚索、喷混凝土施工, 使支护紧跟掌子面。 较多,对结构自身产生裂缝的预防措施已有的成熟 的施工经验,比如采取选择合理的浇筑时间、采用温 控混凝土等。彭水水电站地下厂房预应力岩壁吊车 梁防裂,在应用传统经验的基础上,重点在不均匀沉 降、开挖卸荷、不均变形、预应力施加时机等方面进 行重点研究和实践。 2.2开挖卸荷、不均匀沉降裂缝防控技术 2.2.1施工条件 岩壁梁部位的施工分开挖、锚固和结构衬砌。 岩壁梁部位岩石的开挖应在其上部支护完成后,且 洞室围岩稳定的条件下进行,开挖后围岩的支护应 跟进完成;岩壁梁锚杆及钢筋混凝土的施工,应在岩 壁梁部位的断层及溶洞等地质缺陷处理好的条件下 进行。同时混凝土施工前必须具备以下条件以尽量 避免和降低开挖爆破对岩壁结构的影响:①、完成下 层结构预裂和施工预裂;②、距离岩壁梁结构较近的 附属洞室应尽早完成开挖,最好是在岩壁梁结构衬 砌前将附属洞室的开挖工作全部结束,如达不到条 件,应选取在岩壁结构衬砌前,使附属洞室余留的开 挖面与岩壁梁的垂直距离越远越好;③、控制后续开 挖质点爆破震动速率;为了尽量避免和降低岩壁吊 车梁结构衬砌混凝土出现裂缝的机率,彭水水电站 地下主厂房预应力岩壁吊车梁施工对“开挖卸荷、不 均匀沉降裂缝防控”进行了以下研究和实践。 2.2.2岩壁梁开挖技术 1)岩壁吊车梁开挖方案。根据岩壁吊车梁的 布置位置,综合考虑主厂房洞室施工道路的布置情 况,厂房洞室采用“自上而下、分层开挖”的原则;主 厂房共分九大层进行开挖,其中岩壁吊车梁开挖拟 在第Ⅱ层中进行。岩壁吊车梁在主厂房的布置位置 及主厂房开挖分层分区布置图如图4。 2)岩壁梁开挖质量控制。为了降低岩壁吊车 梁的基础卸荷,开挖质量控制重点主要是尽量减少 和避免爆破震动对岩壁建基面得扰动。为了保证岩 锚梁开挖成型和施工进度,经过生产性试验,最后确 定的施工方案为:岩锚梁层开挖共分V序施工,保护 图4主厂房岩壁吊车粱布置及J屑开挖分层分区布置图 第工序:岩锚梁层预裂爆破,预裂面距厂房顶层 边墙设计边线4.75 m。 第Ⅱ序:中部抽槽爆破,开挖高程238.5—228.3 mo 第Ⅲ序:岩台上部水平钻爆,开挖高程238.5~ 233.8 m。 第Ⅳ序:岩台下部水平钻爆,开挖高程233.8~ 228.3 m。 第V序:岩台控制爆破。 岩壁梁开挖经过严格的放线定位、装药起爆、爆 破震动监测等质量控制,开挖共评定38个单元,优 良率100%。岩壁开挖后平整的建基面,为防止岩 壁梁结构出现裂缝提供了重要的保障。 2.2.3岩壁梁结构衬砌及预应力锚固时机 岩壁梁结构衬砌与下层开挖的时间安排,根据 以往的经验在厂房第二层开挖结束即着手准备岩壁 梁的结构衬砌,利用第三层尚未开挖的水平岩体作 为岩壁梁结构衬砌的施工平台。过去施工的岩壁梁 在结构衬砌后,其下部开挖面与岩壁梁间的最大距 离不足5 m。该种方案的优点是用于混凝施工的脚 手架搭拆工程量小,混凝土入仓等浇筑方便;缺点是 下层开挖面与岩壁结构间的距离较小,受爆破影响 因素较大;且在下部边墙开挖出露岩层面积较小,其 开挖卸荷及支护力对边墙稳定性影响规律不明。 彭水水电站地下厂房上、下游边墙的岩层为薄 层、陡倾角、软弱岩层,本身不利于边墙的自稳,为了 掌控岩壁梁结构以下部位高边墙开挖后的支护力及 云南水力发电 2010年第3期 岩壁卸荷变形规律,综合考虑岩壁结构衬砌在有利 车梁部位的块体分布情况,决定将岩壁梁结构衬砌 于混凝土施工的条件下,决定将岩壁吊车梁结构衬 共划分42个施工单元,平均长度为12 仓。根据 砌选取在第三层开挖完成后再进行。当主厂房第三 设计要求上、下游侧吊车梁各设3道伸缩缝,成对称 层开挖后,岩壁结构与下层开挖工作面间垂直距离 布置,每条缝宽2 em,缝内填充2 em厚沥青泡沫板。 为10.30 m(岩壁梁下拐点至下层开挖面即第Ⅳ层 施工施工分缝分为施工缝和结构缝,过去通常 开挖面的距离)。当厂房第三层开挖、支护结束后, 被忽略的是岩壁梁结构与左、右端墙间的衔接分缝。 此时厂房边墙应力已经趋于平衡,岩壁梁基础变形 彭水水电站地下厂房岩壁吊车梁结构衬砌单元在与 趋于稳定,且主厂房下层开挖距离岩锚梁较远,开挖 左、右端墙(xcF1D+0.00端墙和XCF0+0.252端墙) 时控制单响药量,岩壁梁受开挖爆破的影响相对较 处分别预留有10 cm的结构分缝,以杜绝左、右端墙 小。彭水水电站地下厂房岩壁梁结构衬砌选择在厂 岩体卸荷对岩壁梁结构产生影响。 房第三层开挖完成后进行,此时与之相近的上游侧 2.3岩壁吊车梁结构结构混凝土温度监测和控制 母线洞和母线交通廊道均已开挖结束;与下部开挖 2.3.1混凝土材料及配合比 的相关预裂工作均完成,这样有效控制了临近洞室 岩壁梁结构自身所产生的常见裂缝主要由混凝 及下层开挖施工导致基础约束力过大使混凝土产生 土干缩、塑性收缩变形、温度以及化学反应等引起而 裂缝的可能性。 产生裂缝。彭水地下厂房岩壁梁结构自身防裂措施 2.2.4岩壁吊车梁结构衬砌后的下部开挖、支护 在研究应用传统经验的基础上,主要从混凝土材料、 为了研究大型地下主厂房纵轴线与岩层走向接 施工配比设计等方面进行了重点控制。 *行,在陡倾角、薄层中软岩条件下高边墙的稳定 彭水电站岩壁吊车梁混凝土,水泥采用业主指 性对岩壁吊车梁的影响,根据厂方第三层开挖、支护 定的湖北宜昌华新水泥有限责任公司生产的中热硅 的边墙变形规律,为了降低边墙开挖后的卸荷变形 酸盐水泥。砂石骨料为主厂房第二层开挖料生产, 能力,使出露岩层及时得到锚固力,彭水电站地下厂 经试验论证,该骨料与岩壁梁建基面的力学性能相 房岩壁梁结构衬砌后,在下部开挖采用“薄层开挖、 近,含有的能与水泥活性物质引起碱性反应的成分 随层支护;对高边墙进行无盖重固结灌浆技术;经试 非常少,不会与水泥发生较严重的碱反应。外加剂 验验证,将部分普通砂浆锚杆调整为中空预应力张 为山西黄河外加剂厂生产的I-IZ一4混凝土泵送剂。 拉锚杆”等创新技术。这些创新施工技术的综合利 粉煤灰为四川宜宾电厂和重庆电厂生产的I级粉煤 用,对确保施工质量、加快施工进度、实现建设目标 灰。(材质力学性能特征检测表略,有经监理工程师 起到了关键的作用,有效地保证了洞室边墙的稳定, 审批同意实施的《彭水电站地下厂房岩壁吊车梁混 从而确保了岩壁吊车梁的整体稳定。 凝土施工配合比设计专题报告》)。 2.2.5合理选择结构衬砌单元的施工长度 彭水水电站岩壁吊车梁采用泵送入仓,根据《水 岩壁吊车梁结构衬砌单元长度大小不仅与控制 工混凝土试验规程SD105)等规程规范和设计要求, 不均匀沉降裂缝有关,而且对控制混凝土温度裂缝 在满足泵送要求的前提下,混凝土配合比设计要降 也有关。施工单元划分越长,混凝土衬砌体积就较 低其单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低 大。经试验表明,混凝土结构衬砌单元的浇筑长度 水灰比)、二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)、一 与其表面附近的拉应力成正比关系,浇筑单元长度 高(高粉煤灰含量)”的取用原则。经过试验论证,彭 越短,其表面产生的拉应力越小,裂缝出现的机率就 水电站岩锚梁泵送混凝土设计配合比见表1。 越小。 2.3.2养护剂防护 彭水水电站地下主厂房岩壁梁结构衬砌单元划 由于一期混凝土与二期混凝土相交部位接缝不 分,应用过去岩壁梁混凝土分块长度不大于15m的 易处理,容易形成漏浆、挂帘现象,且几点安装时,易 经验;同时根据围岩及周围洞室群情况,结合岩壁吊 损伤}昆凝土的外角,故采用部分二期混凝土与一期 表1彭水电站地下厂房岩壁吊车梁泵送混凝土配合比设计表 刘文,范开平大型地下厂房预应力岩壁吊车梁施工技术 混凝土一起浇筑,并在一期混凝土面上埋设角钢,具 体形式见下图5示。岩壁梁混凝土的养护采用保水 养护,即利用已浇筑的二期混凝土挡水,混凝土浇筑 完成后,蓄水进行养护;边墙的模板不能拆除太早, 凝土施工过程中预埋了JDC一2型电子测温仪,共检 测了23组数据,梁体内部最高33.1 oC,最低11.5℃; 表面温度最高24.9 ̄C,最低11.5℃;内外温差为l4. 9 ̄C。根据测量成果,岩壁梁混凝土中心温度及表面 直接在模板上洒水养护,避免采用冷水直接冲刷混 凝土表面,形成过大的温度梯度,造成表面裂缝;边 温度未超过设计要求,满足合同要求。实测混凝土 出几口坍落度在17~19 cm之间,人仓坍落度在 墙模板拆除后,采用保温被进行覆盖养护。 图5岩体吊车梁养护及防护布置示意图 2.3.3温度监测及塌落度测试 电站厂房混凝土设计允许最高温度见表2。 表2混凝土设计允许最高温度表 ℃ 混凝土浇筑时段尽量选择在低温季节,避免高 温季节混凝土温升过快而产生温度裂缝。因为地下 洞室的洞内温度除受季节产生的缓慢变化影响外, 一定时段内基本处于恒温状态,温度无骤降变化,洞 室内基本稳定的温度对混凝土的施工是有有利的。 为了控制混凝土的施工温度,通常采用温控混凝土 施工。严格控制混凝土出机口、人仓和浇筑温度,因 为这是防止混凝土早期贯穿裂缝产生的重要措施。 彭水电站岩壁梁混凝土施工受发包方商指定的温控 商品混凝土拌合系统尚未建成等因素制约,根据施 工进展,岩壁梁混凝土浇筑时段为2004年11月7 日至2005年3月20日。 岩壁梁混凝土浇筑后的温度检测采用电子测温 仪进行,在每仓混凝土浇筑收仓后前8 d,每4 h测 温一次;9 d到15 d,每8 h测温一次;16 d到20 d,每 12 h测量一次;21天到28 d,每24 h测量一次。混 16~18 cm之间,运输过程坍落度损失1 2 cm。 岩壁梁混凝土衬砌后,借助预埋监测仪器和严 格的外观检查,未发现有裂缝开度,混凝土外观质量 较好。 3施工验证 彭水电站地下厂房岩壁吊车梁从2006年4月 开始投入运行,为彭水电站2008年在同等规模的大 型地下水电站中一年实现5台机组同时投产目标奠 定了基础,确保了发电目标,施工过程中未发生质量 事故和安全问题。 为了掌握岩壁吊车梁的受力特性,验证施工和 运行过程中岩壁梁的工作状态,彭水电站地下厂房 上、下游岩锚梁共布置12个监测断面,监测仪器有: 测缝计18支、位错计l8支、点焊式锚杆应力计18 支和锚杆测力计18支。典型断面仪器布置见图6。 岩锚梁上、下游侧安装18支点焊式锚杆应力 计、l8支锚杆测力计。 一 图6岩锚粱预应力监测断面仪器布置图 2006年3月23日至30日,岩锚梁上1号、2号 32 云南水力发电 2010年第3期 桥机进行负荷试验,试验分6个吨位级加载,测试静 态与动态时岩锚梁的工作状况。 分级加载过程中,锚杆应力计变化不到3.0 重庆乌江彭水水电站五台机组先后于2008年2 月至12月份相继投产并网发电,岩壁吊车梁经受住 了荷载试验及施工期的机组安装等大件吊装的考 验,运行至今近5年尚未见有一条裂缝开度。这与 MPa,锚杆测力计锚固力变化不到1 kN,实测表明, 加静荷载与动荷载过程中,岩锚梁锚杆应力变化不 大,岩锚梁承载能力良好,且近5年观测成果显示, 锚杆应力变化平稳,说明岩锚梁工作正常。 借助安全监测成果表明:岩锚梁锚杆应力变化 有效控制主厂房开挖、支护对岩壁梁结构的施工制 约,在掌控岩壁梁下部岩层卸荷变形规律后适时浇 筑岩壁梁混凝土以及对适时施加预应力锚固时机、 下部采用薄层开挖、随层支护及高边墙固结灌浆等 创新技术是密不可分。借助岩壁梁安全监测数据分 析表明其承载力满足设计要求,证明该工程中对无 裂缝预应力岩壁吊车梁施工技术研究和实践应用是 成功的。 趋势平缓,测缝计实测岩壁梁结构与基岩面间的开 度在1.10 mnl以内,岩壁梁结构与围岩结合面未产 生剪切位移。岩锚梁工作状态正常。 5结语 {・}_{・}_{・}-{・}_{・H・} ・}一{・}_{・}-{・}_{・}.{・}_{・}_{・}_{・}_{・}_{・}-{・H・} ・}_{・}-{・}-{・H・}_{・}_{・}_{・H・} ・}_{・} ・}_{・}÷}.{・}-{・}-{・}_{・}_{・}_{・H・}_{・}_{・H・} ・} ・}_{・} (上接第26页) 最大增加15.3%(下游边墙210.5 m);0+106 m桩 大,应力在受控范围内;岩锚梁工作状态正常。主厂 房围岩受力稳定。 厂房0+106.2m桩号锚索测力计D06ZC3受力一时间过程线 一号锚索锚固力最大增加34.1%(下游边墙210.5 m);O+36 m桩号锚索锚固力最大增加38.5%kN (下游边墙210.5 m)。2006年3月后,锚索锚固力 没有继续增大,目前主厂房围岩预应力变化已经稳 定。锚索测力计时间一锚固力变化过程见图7。 厂房0+1 76.2m桩号锚索测力计D05ZCl受力一时问过程线 一锚固力(下游边墙) J锚固力损失 I . 弋-l— 一 -i : .2005-07-l0 2006-07-l0 2007—O7—10 2008-07—09 2O09一O7一O9 20l0-07—09 年月 目 锚固力(112l0.5m上游边墙) 一锚固力损失 图7—3厂房3号机监测断面锚索锚固力变化过程线图 厂房0+36m桩号锚索测力计D06ZC5受力一时间过程线 一锚固力(下游边墙) 一锚固力损失 0 0匿 一0 ————‘ 。— —— ———‘—— ——— ———— —— —————J—-— _J-400 、.-:: { 。年月 日 图7一l主厂房1号祝监测断面锚索锚固力变化过程线图 厂房0+1 76.2m桩呼锚索测力计D06ZC1受力一时间过程线 一1I 一 年H l 一r]一I一 2005-07-20 2006-07-20 2007—07—20 2008-07-19 2009-07-19 2叭0-07-l9 锚固力(EL210 5m下游边墙)一锚周力损失 100 2500 0 z 2000.0 1 500.0 图7—4厂房5号机监测断面锚索锚固力变化过程线图 20 耋 -60 菌1000.0 招500.0 0.0 140辑 220《 5结论 ‘ -300攥 通过对彭水水电站地下主厂房上、下游侧高边 2005—O8—O1 2006—O8—01 2007-08-0l 2008—O7—3l 2009一O7—3l 20l0-07 3l 年月 日 图7—2主厂房1号机监测断面锚索锚固力变化过程线图 墙固结灌浆试验成果及安全监测成果的分析及评 价,得出以下结论:灌浆所拟定的灌浆压力、水灰比、 排距及段长等参数是合理的;灌浆所使用的材料、设 备及施工工艺等能满足设计要求;采用自下而上、先 排序、后孑L序的施工方法,灌浆效果是明显的;大型 地下主厂房洞室处在薄层、陡倾角、软弱页岩层中的 高边墙可灌性较好,固结灌浆达到预定的加固要求。 固结灌浆对改善因开挖卸荷和爆破震动而损伤、松 动的裂隙岩体效果十分显著,改善了节理裂隙的力 学形状,提高了围岩的整体刚度及抗变形能力。 主厂房(XCF0+36.2 m)、(XCFD+106.2 m)、 (XCF0+176.2 m)三个重要监测断面各类监测仪器 工作正常。2005年下半年受开挖施工影响,下游边 墙变形较大,经加固处理后变化趋势平缓。2006年 上半年至今,监测成果反应主厂房围岩变形很小;顶 拱及边墙渗水压力较小,目前底板渗水压力最大 0.225 MPa,变化不大;锚杆应力、锚索锚固力变化不