第33卷第5期 酿 酒 V0l33.№.5 2 0 0 6年9月 LIQUOR MAKING Sep.,2006 文章编号:1002-81 10(2006)05—0084—01 1 5度玉米淀粉高辅料酒工艺探讨 王伟,欧江南,谢勇刚 (哈尔滨啤酒有限公司,黑龙江哈尔滨150030) 摘要:高辅料啤酒可提高产能,降低成本,通过试验确定了玉米淀粉15度高辅料酒糖化工艺,并很好地解决了 生产过程中存在的问题,使麦汁指标达到了工艺标准要求。 关键词:玉米淀粉;高辅料;啤酒工艺 中国分类号:TS262.5 TS261.4 文献标识码:B 随着啤酒市场竞争进一步加剧,在产品质量稳定的前提 大麦水解酶:大麦量的0.1% 下,为了降低生产成本,提高产能,满足市场需求,经过反复实 复合酶:大麦量的0.1% 验摸索,15度玉米淀粉高辅料酒生产工艺现已基本成型,现 1.4糖化工艺流程 将生产工艺进行归纳总结,供大家参考。 糊化 1玉米淀粉15度高辅料酒糖化工艺 45.0 4-0.5℃(投料15—25 )尘 85.0±0.5%(15 ) 1、1投料量及料水比 100 ̄C±0.5℃(15 1 地产麦芽:30%’ 糖化 地产大麦:10% 50.0±0.5℃(投料25-35 )一50.0±0.5%(60 )---*69.0±0.5%(35 ) 大米:15% /, 5~15, 玉米淀粉:45% 煮沸一过滤一泵至压滤机一78.0+1.0 ̄C 麦芽:水=(1:5.1) 1.5洗糟水温78.0+1.O℃,残糖1B ̄P以下,流加乳酸 至 大米:水=(1:2.2) pH6.5+0.3) 1.2糊化锅添加 1.6煮沸强度8%~12%,全量煮沸7O~75rain 磷酸:调至pH6.0 4-0.2 1.7煮沸添加 石膏:ca离子含量达到80mrCL 1.7.1煮沸开始加乳酸(调至pH5.6+0.2) 耐高温淀粉酶:玉米淀粉量的0.5% 1.7.2煮沸25min加90型苦花(成品酒苦味值的70%) 1 3糖化锅添加 1.7.3煮沸45min加CO 酒花浸膏(成品酒苦味值的30%) 磷酸:调至pH5.7 4-0.1 1.8上酒浓度14.8~15.2 ̄p 石膏:ca离子含量达到80mg/L 2存在问题及解决措施 2.1前期将大麦和麦芽一起粉碎,大麦的粉粹效果不是很好, 表1 麦汁指标 同时还影响麦芽的粉碎效果。后期将大麦和麦芽分开粉碎,整 从减少糊化锅水量来做,糊化锅粘度过高,影响升温速度同时 体效果好于前期。 易粘锅。糖化锅为了满足蛋白休止的料水比也不能少加水。解 2.2糊化工艺开始采用SC淀粉酶工艺,投料初期升温速度 决的措施是待休止结束兑醪前加入部分投料凉水,糊化锅醪 较快,当温度达到69℃时升温困难。分析由于工艺本身采用 液兑人糖化锅后糖化温度由原来的69℃降至67~68℃,这样 的淀粉较多,因此改用裕立宝淀粉酶工艺,上述问题解决。 做的非糖指标在0.35左右。 2.3定型麦汁非糖指标一直不好在0.4以上,考虑糖化温度 2.4麦汁OL—N指标在200mg/L左右,满足酵母发酵工艺要求 较高虽然缩短了糖化时间,但影响可发酵性糖的生成。如果仅 通过工艺改进15度玉米淀粉高辅料酒在生产过程中已 经成型,定型麦汁指标也达到工艺标准要求。15度玉米淀粉 收稿日期:2006—05—18 作者简介:王伟(1977一),男,哈尔滨人,大学,哈尔滨啤酒有限 高辅料酒比普通大米酒成本降低25元/KL,按照车间10万 公司酿造一车间主任工程师。 KL产量计算,每年可以节约生产成本18万元。 ·84·
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