30%液碱生产中盐泥处理工艺的改进
2020-01-25
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维普资讯 http://www.cqvip.com 第3期 中国氯碱 No.3 2006年3月 China Chlor—Alkali Mar.,2006 27 1口%液碱生产中盐泥处理工艺的改进 吴晓宁,关晓威,锁冠丞 (甘肃稀土集团有限责任公司烧碱厂,甘肃白银730922) 摘要:介绍了30%液碱生产过程中盐泥处理工艺的改造过程。 关键词:30%液碱;盐泥处理;固液比;改进 中图分类号:TQ028.6 文献标识码:B 文章编号:1009-1785(2006)03—0027—03 Innovation on treatment process of salt slurry in 30% liquid caustic soda production WU Xiao-ning,GUAN Xiao-wei,SUO Guan-cheng (Caustic soda Plant of Gansu Rare Earth Co.,Ltd.,Baiyin 730922,China) Abstract:The procedure of innovation of treatment process of salt slurry in 30%liquid caustic soda productions were introduced. Key words:30%liquid caustic soda;treatment of salt slurry;liquid—-solid rate;innovation 隔膜碱蒸发过程中的盐泥处理是蒸发生产过程 3套双效顺流蒸发装置,采用标准式蒸发器,正常生 中的关键工序。甘肃稀土集团有限公司烧碱厂现有 产时开2备1,年生产能力为1.5万t。电解液蒸发过程 较均匀的悬浮液。从而使电石渣的浓度比较稳 度控制在85 ̄90℃,因而在电石渣贮槽前增加1个 定。 高位槽,同时把现场的蒸汽、温度、液位控制点引入 (2)根据矽铁、砂及Ca(OH):的相对密度计算出 DCS,改手动为自动操作,保证了在蒸汽量比较紧张 矽铁、砂、Ca(OH):的沉降速度。根据这些数据,在电 情况下的蒸汽压力,同时又确保了电石渣的温度。 石渣槽前增加1个溢流槽,让矽铁、砂等杂质沉降在 (5)把F_432改为衬陶瓷的球阀,确保了电石渣 溢流槽内,而电石渣溢流到电石渣槽中,对于电石渣 的流量稳定。 中的焦炭、橡胶、木块等比水轻的杂质,通过计算在 (6)通过严格控制皂化塔的负压和皂化塔底部 不影响管路流量的情况下,在溢流槽的溢流口处 出口废水的pH值,同时根据电石渣【Ca(0H)2、 加1个过滤网。 CaCOd的特性,用10%的稀盐酸并加缓蚀剂,对皂化 (3)根据氨、乙炔受热易挥发的特性改用热水冲 塔进行定期清洗,保证了生产的连续,稳定运行。 渣,同时对化完的渣改用从槽底部通人蒸汽,使整个 3改造后效果 电石渣能够翻腾,并且提高电石渣温度使氨与乙炔 电石渣系统改造后,每年节约设备、调节阀的维 挥发。氨、乙炔在精制过程中属于轻组分物质,因而 修费用达二十多万元。丙烯消耗每吨降低了三十公斤 调整预馏塔和精制塔的制作工艺,提高塔的负压,并 左右,每吨丙烯价格按500元计,年产量2.5万t,年可 调整塔的温度和回流比,把氨和乙炔抽出排放。要求 节约375万元。电石渣每天可节约40 t,每吨68元,年 电石渣在老厂压滤之前就必须用水洗去Mg2+。 可节约近l0o万元,总共每年可节约生产成本五百万 (4)由于皂化反应中的大部分反应必须在混合 元左右,同时又稳定了P0的产品质量,确保了生产的 器内完成再进入皂化塔,这样皂化塔的汽提效果才 连续、稳定运行,创造了可观的经济效益。 能好。要使反应及汽提效果好,必须保证电石渣的温 收稿日期:2005—11—30 维普资讯 http://www.cqvip.com 中国氯碱 2006年第3期 中析出的氯化钠及系统析出的氯化钠经WG一 平均质量浓度偏低(163.79 g/L),导致蒸发生产能力 1200—4B型离心机分离后制成NaOH的质量浓度小 下降,汽耗增高,造成生产被动。针对这一问题,提出 于0.9 g/L的回收盐水送化盐使用,母液回蒸发器再 在保证回收盐水中NaOH质量浓度≤0.9 的前提 次蒸发。 下,必须确保母液中NaOH质量浓度≥180 g/L。造成 l问题的提出 母液含碱偏低的主要原因是为降低回收盐水含碱量, 为提高精盐水质量,对化盐工序精制剂指标进行 离心机分离时洗网时间延长、洗网水加入量增大及进 了优化。为了满足工艺要求,同时将回收盐水中NaOH 入系统的外加水量增大。因此,改造方案着眼于缩短 的质量浓度指标由≤1.3 g/L调整为≤0.9 g/L。指标调 洗网时间、减少外加水量,提高母液含碱量。 整后,经过3个月的运行,发现3套蒸发器频繁开车, 2原盐泥处理工艺介绍 电解液仍处于涨库状态。通过调查,发现母液中NaOH 盐泥处理工艺流程见图1。 热水 回Ⅱ效 来自II效 浓 浓 碱 碱 沉 冷 热水 热水一 盐泥高位槽 降 却 槽 槽 盐泥低 母 位槽 30%液 液 槽 碱成品 蝴… 一 、 盐泥泵 … 槽 r—1一 I离心机lrr——’琏 盐 _一送化盐 ——液池I回收盐水池 盐泥泵 母液泵 田1原盐泥处理工艺 2.1蒸发器旋盐处理工艺 入蒸发器后易堵塞列管,降低换热系数,增加洗效频 采盐泵自Ⅱ效蒸发器采出的盐浆经旋液分离器 次,即外加水量增多。 增稠后送至盐泥高位槽进入离心机分离,分离出的 3改造方案 母液流入母液池,经母液泵直接送回母液槽供蒸发 改造后的盐泥处理工艺流程见图2。 使用。 3.1增加洗盐工序 存在的问题是该部分盐泥温度≥98℃,Na0H 3.1.1洗旋盐 质量浓度>/360 g/L,离心机分离时只有延长洗网时 每次旋盐拽完后,按盐泥:电解液为1.0:1.2~ 间和增大洗网水加入量才能保证回收盐水中NaOH 1.0:1.5(体积比)的比例向旋盐槽加注电解液 质量浓度低于1.0 g/L,还需加入大量的热水。另外, (质量浓度120 g/L),新旋出的旋盐(碱的质量浓 为保证拽旋盐顺畅,每班需用热水约二立方米冲洗 度360~380 s/L)经返洗后,清液(碱质量浓度为 旋盐槽壁结盐。 220 ̄240 g/L)由旋盐槽溢流口流入母液槽供蒸发使 2.2浓碱沉降槽、冷却槽锥盐处理工艺 用,盐泥经盐泥泵送至盐泥高位槽进离心机分离。 ’浓碱沉降槽、冷却槽锥盐处理时由上部加入热 在电解液加料泵出口管路上连接1条025 mm管 水冲洗后直接由盐泥泵送至盐泥高位槽进入离心机 道(利旧),插入旋盐槽中心,拽旋盐时打开该管道上 分离,分离母液经母液泵送往蒸发使用。 铸钢截止阀门(拽完后关闭),电解液星喷射状冲洗 存在的问题是该部分盐泥中NaOH的质量浓度 旋盐槽壁,代替以往用热水冲洗旋盐槽壁结盐。 为420 g/L以上,盐颗粒细、黏度大,离心机分离时甩 3.1.2洗浓碱沉降槽、冷却槽锥盐 不干。 浓碱沉降槽、冷却槽锥盐(NaOH质量浓度≥ 2.3 30%液碱成品槽盐泥处理工艺 420 g/L)处理时,从其底部加入电解液(按盐泥i电解 液碱成品槽盐泥处理时,加入大量的热水冲洗, 液体积比为1.0:1.2 ̄1,0:1.5)进行反洗,清液(碱质 冲洗后的盐泥由盐泥泵送往母液直接供蒸发器使用。 量浓度为240-260 g/L)放回到母液池,然后用盐泥 存在的问题是该盐泥盐粒细,集中处理量大,进 泵将盐泥(碱质量浓度为240—260 r/L)送至盐泥高位 维普资讯 http://www.cqvip.com 第3期 吴晓宁,等:30%液碱生产中盐泥处理工艺的改进 29 回Ⅱ效 来自II效 浓 浓 碱 碱 沉 冷 电解液 电解液 盐泥高位槽 降 却 回 槽 槽 母 0 枣 液 碱 著l母藉l l 发器f lI 一 _佰 液 池 成 离心机 泵 品 槽 循环泵 盐泥泵 送化盐 母液池 回收盐水池 盐泥泵 田2改造后盐泥处理工艺 槽,清液从溢流口溢流到母液池,盐泥进离心机分离。 显著提高。 3.1-3清洗及处理盐泥 5经济效益核算 30%液碱成品槽盐泥处理时,从顶部加入电解 (1)蒸发旋盐处理盐泥每班外加水量2 m ,改用 液(盐泥与电解液的体积比为1.0:1.2 ̄1.0:1.5)冲 电解液后每月减少外加水量180 m ,年减少外加水 洗,冲洗后的盐泥(碱质量浓度为240 ̄260 g/L)由盐 量2 160 m ,以吨水耗汽0.67 t计,年节约蒸汽 泥泵送至盐泥高位槽,清液溢流入母液池,盐泥进离 1 447.2 t,节约资金56 440.8元。 心机分离。 (2)浓碱沉降槽盐泥每班外加水量1 m3,改用 经“洗涤”后的盐泥,含碱降低,减轻了离心机分 电解液后每月减少外加水量90 m ,年减少外加水量 离时的工作负荷,缩短了甩干和洗网时间,减少洗网 l 080 m3,以吨水耗汽0.67 t计,年节约蒸汽723.6 t,节 水加入量,回收盐水中碱的质量浓度控制在0.9 g/L 约资金28 220.4元。 以下,母液中碱的质量浓度达到了180 g/L以上。母液 浓碱冷却槽每周处理4次盐泥,每次外加水量 含碱提高后,蒸发器蒸发能力显著提高,汽耗下降。 2 m3,月外加水量32 m3,年外加水量384 m ,以吨 3_2增加母液旋盐工序 水耗汽0.67 t计算,年节约蒸汽257.28 t。节约资金 盐泥经反洗后部分细盐颗粒与清液一并进入母 10 033.92元。 液池,母液中盐的质量浓度增高至190 g/L以上,经 (3)30%液碱1#成品槽每季度处理1次盐泥计 测量母液固液比达到20%以上,符合旋盐分离器对 80 ̄90 m ,外加水量为10o m ,2#成品槽每半年处理 固液比的要求(10%-20%)。因此,在盐泥高位槽上 一次盐泥计60-70 1113,CHJn水量为80 m ,改用电解液 安装了1台旋液分离器,母液经旋液分离器固液分 处理盐泥减少外加水量按1 a计为560 m3,以吨水耗 离后,盐浆增浓至百分之六十至百分之八十左右进 汽0.67 t计,年节约蒸汽375.2 to节约资金14 632.8元。 离心机分离,清液回蒸发母液槽,母液中盐的质量分 (4)回收盐水中碱质量浓度由1_3 g/L下调到 数降到了3%以下,蒸发器洗效周期延长,洗效水的 1.0 g/L,碱收率提高0.20%。年送往化盐回收盐水 加入量减少,提高了蒸发器生产能力。 18 000 t,因收率提高,碱产量增加36 t,吨碱按成本 4改造后效果 价1 168元计,增效42 048元。 通过改造,回收盐水含碱、母液含碱合格率均比 (5)1套蒸发器月停车5 d,节汽30 t/d,年停车 改造前大幅度提高,经过近四个月的数据统计和比 生产60 d,节汽1 800 t,节约资金70 200元。 较,回收盐水中NaOH质量浓度≤0.9 g/L,合格率达 以上5项年节约蒸汽4 603.28 t,节约资金 到了94.83%,满足了化盐的工艺要求。母液中 l79 527.92元,收率提高,增效42 048元,合计 NaOH质量浓度≥180 g/L,合格率达到了96.86%。 221 575.92元。 实际运行结果表明,蒸发器消耗电解液量加快,班 (6)减除改造投资1 287元,创效益22.03万元。 产增加,蒸发效率提高,汽耗明显下降,蒸发能力 收稿日期:2oo5一儿一02