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“三软”煤层一次成巷工艺及支护技术研究

2023-04-26 来源:好走旅游网
维普资讯 http://www.cqvip.com 2006年第3期 中州煤炭 总第141期 “三软”煤层一次成巷工艺及支护技术研究 雷彦顺 (平煤集团公司八矿,河南平顶山467012) 摘要:介绍了平煤集团公司八矿在大倾角、V类围岩、三软煤层复合顶板巷道支护中,开发出的综合性支护新 技术及应用效果。 关键词:三软煤层;复合顶板;打孔卸压;锚网索支护 中图分类号:TD353.9 文献标识码:B 文章编号:1003~0506(2006)03—0009—02 平煤八矿己组煤属煤与瓦斯突出煤层,煤层松 松软,倾角大,易片帮,V类围岩强度较低,且节理发 软,且是复合顶板,V类围岩。随着开采深度的不断 增加,受地应力及冲击地压的影响,煤层及围岩在其 原始结构遭到破坏后迅速变形,成塑性状态,易片 育整体性差。经分析研究,确定巷道施工技术采用 台阶法施工,有效地控制巷道上帮的片帮问题。在 工作面和上帮煤壁打超前孔卸压,释放地应力和瓦 帮,掉顶,离层,底鼓。采用传统支护方式和施工工 艺都不适应。为解决支护难题和加快施工进度,确 斯应力,使巷道迎头和上帮应力峰值前移,以减少应 力影响的片帮问题。巷道全断面采用高强度锚杆+ 保安全生产,经多年研究和实践,围绕煤层结构应 力、瓦斯应力和顶板应力等方面开展试验工作,采取 打超前卸压孔、台阶法施工,全断面使用高强度锚杆 +锚索等配套措施,成功地发展完善了一套综合性 支护新技术。该项技术在软煤层、V类围岩、复合顶 板巷道中应用,取得了良好的支护效果。 锚索组合支护,其中高强度锚杆以组合为主,旨在改 变顶板的失稳状态。组合后的顶板自身产生强度并 使其趋于可靠的整体性,使锚杆长度范围内的顶板 保持整体结构。同时两侧锚杆(包括顶锚杆及两帮 锚杆)通过倾斜布置还可以对围岩起到一定的悬吊 作用。锚索除了在顶板中布置外,在上帮每隔2 m 1 地质条件及工程概况 己 12120采面位于己二下延采区西翼,该面 运输巷走向长1 034 m,回风巷走向长1 128 m,切眼 长165 m,巷道沿己 煤层掘进,运输巷埋深680 m, 回风巷埋深610 m,设计净宽4.0。m,净高3.0 m,煤 层平均厚3.2 m,倾角3O~32。,煤层f<0.8,V类围 布置一根垂直于煤壁的锚索,使之对围岩深部锚固, 从而产生强力悬吊作用 同时形成组合拱,沿巷道纵 轴线形成连续强支撑点,以大预紧力减缓顶板扩容。 锚索把已组合的顶板和潜在冒落范围内的岩层同其 周围稳定岩层区域联结起来,使相邻的锚杆、锚索作 用力相互叠加,组合生成一个岩梁。这个新的岩梁 厚度成倍增加,使顶板对煤帮的压力扩散到煤体深 部,片帮也会减少,既能及时保护好顶板完整,又可 以使围岩的破坏和变形得到有效控制。 2.2支护参数确定 岩。复合顶厚0.5~0.9 m,夹有0.2~0.3 m的煤 线,为灰色砂质泥岩与浅灰色细砂岩、粉岩互层,节 理发育;直接顶厚12.6一l5.7 m,平均l4.15 m,为 细砂岩,粉砂岩互层,f=3~4;直接底为灰色泥岩, 厚5~8.5 m,平均厚6.75 m,属于典型的“三软”大 根据巷道的地质构造、服务年限、断面等条件, 依据组合拱理论计算,确定顶板选用长2 000 mm、 倾角煤层。 20 mm左旋全螺纹钢高强度锚杆(锚杆屈服强度 385 MPa,抗拉强度565 MPa)。每根锚杆用2卷 2 巷道支护机理及支护方案 2.1支护机理 Z2335低粘度树脂药卷做锚固剂,托盘规格为(2j130 mm×10 mm,单根锚杆锚固力≥63.7 kN,锚杆间排 距800 mm×700 mm,顶板铺设(2j4 mm、40 mm×40 mm小眼孔冷拔丝钢筋网。锚索选用(2j15.24 mm、 平煤八矿己, 煤巷支护的主要技术难度是煤层 收穑日期:2006—04—10 作者简介:雷彦顺(1968一),男,河南平顶山人,助理工程师,1990 年毕业于徐州煤炭工业学校,现从事煤矿工程和技术管理工作。 长6 000 mm的高强度低松驰钢绞线,每根用2卷 K2335和3卷Z2335低粘度树脂药卷锚固,锚索五 ・9・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 2006年第3期 中州煤炭 总第141期 花型布置,间排距为2 400 mm×2 800 mm;帮锚索 长4 500 mm,间距2 100 mm,每根选用2卷K2335 和2卷Z2335低粘度树脂药卷锚固,布置在顶板向 下1 500 mm处。煤帮选用(2j18 mm、长2 000 mm高 强度锚杆,锚杆间排距为700 mm×700 mm,每根使 用2卷Z2335树脂药卷,铺设 4 mm、40 mm×40 mm冷拔丝钢筋网,锚网索支护后巷道净宽4.0 m, 净高3.0 m,支护断面如图1所示。 图1支护断面 2.3施工工艺要求 该工作面机风巷均采用S一100掘进机,SSJ ̄50/ 2×45胶带输送机运输,顶板采用MQT-70型风动锚 杆机打眼,两煤帮用MSZ一12P煤电钻打眼,用QFZ一 22型钻机打卸压孔,巷道钻孔布置如图2所示。 2.4施工顺序 在工作面均匀布置8个超前卸压孔(图2),两 帮孔底控制到巷道轮廓线外4 m,循环进尺5 m,卸 压孔超前距保持5 m。掘进过程中每隔1 m都要在 上煤帮中部,上仰20。,向工作面方向前迎30。,打一 个 89 mm、深5 m的卸压孔,及时释放围岩应力, 并使巷帮集中应力峰值向煤体深部转移,以解决大 倾角巷道应力集中对顶板的破坏和上帮片帮问题。 3 围岩收敛变形测量 每隔40 m在巷道顶板安设一组离层监测仪,每 隔100 m设置一个测站,采用十字法布置测点,对巷 道进行围岩表面位移观测。设专人观测围岩变形数 据,每个断面设点距掘进工作面10 m,取回风巷3 个测点实测数据,经整理取平均值。 测试数据表明,巷道掘进期间上帮收敛量为75 ・10. mm,下帮收敛量为9 mm,顶板下沉量为30 mm。由 图3可以看出,巷道掘进30 d后,顶板及两帮的围 岩变形都趋向稳定,说明施工中采取的支护手段合 理有效。该支护效果优于架棚等其他支护效果,高 强度锚杆+锚索支护大倾角、“三软”煤层复合顶板 巷道的效果,优于顶板采用普通螺纹钢、巷帮使用管 缝锚杆支护。 (a)剖面 平面 图2 卸压孔布置 Ⅲ/蛔 图3两帮收敛变形及顶板下沉变形曲线 4支护技术应用效果 (1)该项技术解决了平煤八矿复合顶板、V类 围岩巷道的支护难题,做到了一次成巷,减少维修工 作,加快了施工进度,减轻了采掘工人劳动强度。尤 其在回采时,减少了超前替棚和回撤支架等工作量, 简化了工艺流程,提高了劳动效率,为高产高效生产 打下了坚实的基础。 (2)使用全断面高强度锚杆与锚索支护,工程 质量优良,杜绝了顶板事故,促进了矿井安全生产。 (3)该项技术的成功应用,拓宽了锚杆支护应 用范围,将使平煤八矿每年多增加约6 000 m锚杆 巷道进尺,与钢棚支护相比,每年节约材料费、人工 运料费、巷道维修费等约889.24万元。由于提高单 进,确保采掘接替,简化了 (下转第5O页) 维普资讯 http://www.cqvip.com 2006年第3期 中州煤炭 总第141期 m,两侧各370 mm的砖坯,之间用1:2:2(水泥: 碎棉丝25 m ,速凝剂4.05 t。剩余水量0.02 m / min,实际堵水99%以上,取得了较好的效果。 沙子:石子)的混凝土进行浇筑。②墙体四周均需 在煤岩体中掏槽,煤体掏槽深度为1.5 m,岩体中掏 槽深度为0.5 m。③在墙体顶部及两侧与煤岩体交 接处需预铺注浆管路,间距为1—2 m。墙体建成48 h后,需对墙体进行注浆,充填交接处裂隙,加固墙 6 注浆堵水过程中的体会 (1)煤层中建水闸墙,一般认为由于水泥和煤 壁不亲合,易产生裂隙,且不坚固。但经本次堵水试 体,注浆压力要在1.0 MPa以上。④在1 、3 墙体底 验,认为只要设计合理,煤帮掏槽满足要求,煤体中 板各预留一趟 101.6 mm泄水管路,安上水门;在 建水闸墙是能够满足封堵隔离要求的。 5 墙体顶部预留一趟(2j101.6 mm注浆管,并将注浆 (2)本次水闸墙施工时,由于注浆加固未达到 管路接至突水点最高处。在墙体外侧安装阀门,便 设计要求,造成个别水闸墙四壁存在裂隙漏水。为 于关闭注浆管路及回收注浆管。 减少注浆时浆液漏失量,采用了棉丝充填裂隙、速干 5注浆堵水方法和步骤 水泥抹面堵漏、背板加固阻隔水泥浆液流失等方法, 在连续注浆中取得了很好的效果。 注浆站建立在铁西煤矿井口附近,标高+205 (3)本次注浆堵水由于注浆管路长,拐弯多,在 m,注浆管路采用 50.8 mm无缝钢管输送浆液,全 注浆过程中又添加了锯末及碎棉丝,易造成堵塞注 长360 m,井上及井筒140 m,井下220 m,中间有7 浆管现象。可采取调整浆液浓度、添加剂比例及间 处弯头,距离长,拐弯多,给本次注浆带来一定困难。 歇注水清洗注浆管路等方法,避免注浆管堵塞。 另外在水闸墙施工尚未完全注浆加固时,突水量突 (4)在间歇注浆时,要加强注浆前和注浆后的 然增大,导致1 、2 、3 水闸墙施工质量未达到设计 注水清洗管路工作。注水清洗时间视注浆管路容积 要求,漏水严重,从而理想静水状态下注浆环境遭到 而定,要保证管路畅通。注浆后期应采用连续注浆 破坏,给堵水带来一定难度。为确保注浆堵水成功, 方式至注浆结束。 采川连续注浆和间歇注浆相结合的方法,高浓度浆 液配锯末及碎棉丝,并添加速凝剂加快水泥凝固速 参考文献: 度,使水泥快速在封闭区凝固,充填封闭出水区间, [1] 中国煤矿防治水技术经验汇编.北京:煤炭工业出版社, 封堵突水点,最终达到堵水目的。 1998. 本次堵水历时40 d,共注水泥810.6 t,锯末及 (责任编辑:秦爱新) (上接第10页) 回采工艺,提高了劳动效率,使原 钢度较大的冷拔丝网,加强护帮,使高、软煤帮保持 煤年产量提高了20%一30%,创间接效益6000— 稳定。 7 000万元。 参考文献:. 5 结语 [1] 张铁岗.矿井瓦斯综合治理技术[M].北京:煤炭工业出版 (1)利用组合理论及综合技术,科学选择锚杆、 社.2001. 锚索支护参数,从而提高了大倾角、大断面、“三软” [2]薛顺勋,聂光国,姜光杰等.软岩巷道支护技术指南[M].北 京:煤炭工业出版社,2oo2. 复合顶板煤层巷道锚杆、锚索支护的安全可靠性,达 【3] 曲永新.煤矿软岩巷道稳定性和规律性【j].煤炭科学技术. 到一次成巷,为推广应用锚杆支护提供了新途径。 1986. (2)在掘进工作面及巷道上帮施工卸压孔,既 [4]侯朝炯,郭励生.煤巷锚杆支护[M].北京:煤炭工业出版社, 释放了瓦斯压力,又使巷帮集中应力峰值向煤体深 1999. 部转移,避免了巷道上尖角集中应力对顶板的破坏, [5] 王继良.矿井支护技术手册[M].南京:江苏科学技术出版 社.1991. 保证了工作面及后方巷道的稳定和安全。控制住了 [6] 袁和生.煤矿巷道锚喷支护技术[M].北京:煤炭工业出版 顶板冒落及片帮,为锚杆支护创造了安全环境。 社,1997. (3)采用台阶施工有效地控制了巷道上煤帮 (责任编辑:秦爱新) 4.2 m的片帮,杜绝了事故的发生。高强度锚杆和 .50. 

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