降低低温甲醇洗工艺的甲醇消耗
2020-12-09
来源:好走旅游网
16 小氮肥第38卷第1O期2010年lO月 降低低温甲醇洗工艺的甲醇消耗 刘 伟 (中国神华煤制油包头煤制烯烃分公司014010) 不充分及塔底温度低,甲醇在废水中浓度不合格, 1低温甲醇洗工艺原理 导致排放量增大。 净化装置的目的是去除变换气中的酸性气体 (4)制冷工段(丙烯压缩机)的制冷温度达不 成分。该过程是一种物理过程,用低温甲醇作为 到要求,不能有效地为甲醇洗系统提供冷量,也导 洗液(吸收剂),在设计温度一53.9℃时,甲醇对 致了甲醇的温度高、单耗增大。 于CO:,H:S和COS具有较高的可溶性。在物理 (5)阀门开关幅度大,导致吸收塔液泛,造成 吸收过程中,含有任何成分的液体负载均与成分 出口气体中夹带雾沫,导致甲醇消耗量增大。 的分压成比例,吸收中的控制因素为温度、压力和 (6)设备检修后重新投运过程中进行排气操 浓度。富甲醇利用再沸器中产生的蒸气进行闪蒸 作时有大量甲醇溢出及机械密封泄漏。 和气提再生,富甲醇的闪蒸为该过程提供额外的 (7)系统腐蚀严重,过滤器的清洗频率高。 冷却,闪蒸气通过循环压缩,然后再循环到吸收 (8)单系列负荷低,净化煤气量少而导致单 塔,其损耗量最低。甲醇水分离塔保持甲醇循环 耗过大。 中的水平衡,尾气洗涤塔使随尾气的甲醇损耗降 (9)开、停车过程中导致的系统甲醇消耗。 低到最低限度。变换气冷却段的氨洗涤塔使进入 低温甲醇洗装置中变换气中氨含量保持最小值, 3 改进措施及正常生产中的注意事项 酸性气体通到克劳斯气体装置进行进一步净化。 通过上述原因分析可以说明:影响甲醇消耗 2 甲醇单耗大的原因分析 的因素有气体和甲醇的温度。低温甲醇洗的净化 效率取决于酸性气在甲醇中的溶解度和达到气液 (1)由于原料气入低温甲醇洗装置的温度高 平衡时酸性气在气相中的分压,而这两项因素都 (3O~40℃),导致装置中的甲醇温度相对升高, 是温度函数。气体在液体中的溶解度随温度的降 使排放的CO 气体、尾气及净化气中的甲醇平衡 低而增大,因此,采用较低的洗涤温度对气体的净 分压增高,导致带走的甲醇的量增多。 化过程有利。另外,甲醇的蒸气压也是温度的函 (2)去硫回收的酸性气的温度高,甲醇冷量 数,温度越高,甲醇的蒸气压越高,甲醇的损失就 回收不彻底或甲醇冷却回收段的几个甲醇液收集 增加。因此保持在低温下操作,不但能保证甲醇 槽液位不准而导致甲醇携带量大。 有良好的吸收效果,而且能减少净化气带走的甲 (3)甲醇精馏系统喷淋进甲醇水分离塔闪蒸 醇,甲醇损失就小。 3 改造后运行情况 试运行,压缩机一段人口活门由于堵塞更换的次 数明显减少,打气量也有所提高,达到了处理负荷 由于2 电除尘器和造气系统洗气塔之问设 大和除尘效率高的预期效果。由于对除尘污水进 有常压脱硫系统,两者距离比较近,脱硫塔上部分 行了处理,增大了电除尘系统水循环操作的弹性, 离空间小,在运行负荷大时,栲胶脱硫液也会被带 减少了对环境的污染,符合国家节能减排的方针 入电除尘器,因此,4 d冲洗1次并不能达到理想 政策。 效果,后又改为1 d冲洗1次。通过半年时间的调 (收到修改稿日期2010-06-08) 小氮肥第38卷第lO期2010年10月 3.1净化气、CO:产品气及尾气 保持H s吸收塔、CO 产品塔和H S浓缩塔 顶部的操作压力和温度稳定,尽可能控制在正常 操作范围内,减少波动,密切注意各塔的压差值, 同时加强分析监控,防止出现带液现象,将各股气 体带出的甲醇量降低至最低。 3.2酸性气体 (1)控制好热再生塔的操作压力和温度,保 持稳定,减少波动。 (2)控制好丙烯激冷器的液位,防止酸性气 体带液,保证分离效果;并且定期检查液位测量控 制系统,防止出现失灵,分离的甲醇溶液随酸性气 体一起被带出系统。 (3)调节好丙烯激冷器的负荷,将出丙烯激 冷器顶部的酸性气体温度降低并稳定在一30 c(= 左右,使酸性气体夹带的甲醇量减少至最低。 3.3排放废水 (1)调整甲醇水分离塔的操作,在保证出塔 顶甲醇蒸气中水质量分数低于0.25%的前提下, 尽可能提高塔的操作温度,使出塔底废水中甲醇 含量尽可能低。 (2)严格按照指标控制进甲醇洗涤塔的工艺 气温度,防止工艺气中CO:出现液化而引起甲醇 水分离塔工况波动,导致排放废水中甲醇超标,或 者使循环甲醇水含量上升,最后为了降低循环甲 醇中水含量,不得不以提高废水中甲醇含量,增大 甲醇损失作为代价。 (3)尽可能降低进低温甲醇洗系统工艺气温 度,减少带入的水量,使需要从甲醇水分离塔排放 的废水减至最少。 (4)开、停车期间,应对临时直补蒸汽阀门进 行检查,防止临时直补蒸汽漏人而影响循环甲醇 的水含量,并导致排放废水量增大,增加甲醇的损 失。 (5)正常运行期间,尽可能减少尾气洗涤塔 的尾气洗涤水,降低甲醇水分离塔塔底排放废水 量。 3.4系统开、停车 (1)在开、停车过程中,应合理调节系统内各 部分充氮阀门的开度,只要能保证系统压力并维 持甲醇循环即可,减少由于放空过大而引起的甲 17 醇损失。 (2)根据经验适当安排开车建甲醇循环的时 间,以免导气前等待时间过长增加甲醇的损失。 (3)停车时系统甲醇再生回温结束后,尽快 停甲醇循环,以免时间过长造成甲醇损失。 3.5泵 (1)机械密封。机械密封泄漏是造成试车过 程中甲醇损失量偏大的一个重要原因。为了降低 甲醇损失,应采取以下措施:①改变吹扫氮气排放 阀门操作,在泵正常运行期间,打开导淋阀,以便 将泄漏的甲醇通过地下导淋系统进行回收;②机 械密封出现外漏时,只要条件允许,立即进行修 理;③对机械密封进行改造,延长其使用寿命,减 少泄漏。 (2)泵排气。对泵体及出口排气管线进行改 造,增加至地下导淋管网的管线,将泵启动前排气 带出的甲醇通过导淋管线回收。 3.6过滤器 在生产中,采取控制好循环甲醇的水含量、加 入氨及增加氨含量等措施,减轻系统的腐蚀,减少 系统腐蚀物的产生量,从而减少系统中过滤器的 清理次数。 3.7其它 由于气化炉切换等原因导致气量少,存在低 产高耗的情况,即“大马拉小车”现象,只能减少 甲醇的循环量,提高各个设备的甲醇液位,甲醇在 最小循环下处理工艺气。由于开、停车原因,甲醇 的消耗也相应增加,尽量减少开、停车的时间,完 善全公司的宏观调控和整体生产系统的调整。加 强岗位的精心操作,严禁大幅度调节阀门,优化 操作,防止吸收塔发生液泛和雾沫夹带现象。 4实施效果 通过上述的改造,净化工段低温甲醇洗各段 气体实际上总消耗甲醇量为184.996 kg/h,其中 甲醇水分离塔为甲醇精馏塔,其釜底液中甲醇质 量分数(排放指标)为1%,排放量为11 t/h,则甲 醇消耗为1 10 kg/h。则在正常煤气负荷条件下, 理论上甲醇总耗量为267.892 kg/h,每天可降低 约2 t的甲醇消耗。 (收到修改稿日期2010-06.29)