船舶伙食制冷系统的故障分析及处理
2021-09-04
来源:好走旅游网
船舶伙食制冷系统的故障分析及处理崔炯 15 船舶伙食制冷系统的故障分析及处理 崔炯 (中远散货运输有限公司船员中心天津300450) 摘要: 文章通过对伙食冰机操作和运行中出现的故障分析和研究,查明故障的原因并 予以排除,同时简单介绍制冷系统故障诊断的一般方法。 关键词: 船舶制冷系统故障分析排除 前言 “爱丽斯轮“肉库调定温度为:最低温度一 船舶制冷系统大多采用氟里昂制冷剂,有关管 15℃,最高温度一14℃。压缩机起、停频繁,肉库温 理内容的叙述就以氟利昂制冷装置为主。制冷装置 度只有一10 ̄C左右;转换另一台压缩机,没有变化, 是由各种设备和自动化元件组成的复杂系统,一般 蒸发器上有很厚的霜,回气管上也有较厚的霜,经化 为一机多效系统,各库的温度、压力等工作参数是不 霜后,情况有所好转,但温度还不够低。仔细观察后 同的,同时每一设备或元件的工作又互相联系和互 发现吸人压力表达到0.8kg/cm ,压缩机就停止;压 相影响,往往某一设备或元件有故障,可能多处出现 缩机停止后,吸人压力表慢慢回升,到1.2kg/em 压 异常现象;反之,同一异常现象又可能由不同的故障 缩机又启动,显然停止值调的太高,对低压继电器进 所引起。本文通过介绍在实践中遇到的有关故障及 行重新调节,将压缩机停止值调定为0.1kg/cm ,之 其处理,摸索出制冷装置故障诊断的一般方法。 后,系统恢复正常。 基本操作指的是充剂、系统放空气、检漏、加油、 1.2压缩机起、停频繁的几种情况 换油、抽空、除水等。 运行中的压缩机是由高、低压继电器来控制起、 l 伙食制冷压缩机的故障分析及处理 停的。高压继电器跳开后,一般有警报提示,而且必 伙食制冷系统一般采用两台压缩机,制冷剂为 须人工复位后才能启动,因此压缩机起、停频繁不会 R22,分肉库(一l2~一18。【=)、鱼库(一12一一18℃)、 是由高压继电器造成的,而是由低压继电器造成的。 菜库(2—6℃)三个库。 1)低压继电器下限调的太高或幅差太小; 1.1冷库温度降不下来的分析及处理 2)工作时吸入压力过低,比如:冷剂不足,冷凝 压力过低,系统被冰塞或脏堵,进入系统的滑油过多 收稿日期:2010—03—24 等原因,致使流经膨胀阀的冷剂流量减小,或者使蒸 作者简介:崔炯(1963一),男,河北省人,A类轮机长,从事船 发器短路局部堵塞; 舶轮机管理工作。 《国际危险品运输规则》及《SOLAS公约》中的有关 全。由此可见危险品集装箱在航行中应受到特别的 规定,除此之外,大副应根据船舶的技术条件和所装 管理。因为一旦危险品集装箱出了问题将会危及整 危险货物的类别,尽量选择将其装在露天甲板,位置 条船的安全,其后果是人命及财产的巨大的损失。 尽可能选在下部及船中部,易于检查,一旦发生碰撞 4结语 不易受损。而且船舶在航期间要定期检查危险货物 在集装箱的配积载和运输管理过程中,船长和 集装箱的堆放、系固情况,发现问题立即处理。定期 大副应充分考虑船舶的稳性及强度、船方与租家及 检查货舱通风、消防设备,保持上述系统有效,定期 港方的协调与配合、特殊箱的合理装载及管理、集装 测量货舱内温度(每天至少两次),如果发现温度接 箱的系固及检查等,小心谨慎地把好每一个环节,确 近或超过规定值时,立即采取措施,降低温度,以防 保船舶营运安全。 止运输途中出现问题,以保证船舶和其他货箱的安 16 天津航海2010年第3期 3)滑油分离器的自动回油阀漏泄。 蒸发温度减去5 ̄C(传热温度)后所对应的冷剂饱和 1.3 压缩机运转不停,制冷效果仍达不到要求 压力,一般在20—25kg/em 。低压开关的停止值一 1)热负荷过大,隔热层损坏,库门关不严; 般接近0.1kg/cm ,启动值一般调定在2kg/cm 以 2)内部漏泄严重,由于吸、排气阀漏泄或活塞 上,有时压力控制调定值的刻度不太精确,实际动作 环严重漏泄,压缩机的实际输气量明显减小; 值应以调试测得值为准。测试低压控制器时应慢慢 3)蒸发器结霜太厚; 关小压缩机吸人截止阀,注意吸人压力表的指示值, 4)系统中的制冷剂严重不足,致使冷剂蒸发到 压缩机停车和重新启动时的指示值即为低压控制器 中途温度很高,蒸发器的蒸发面积没能有效利用; 的上限和下限。试验高压控制器可慢慢关小压缩机 5)排出压力太高,输气系数减小。可能是系统 排出截止阀,读出排出压力表在压缩机停下时的读 中空气太多,排气通道堵塞,冷凝器冷却能力太小; 数,即为高压断开压力。试验前要证实压力表可靠, 6)气缸余隙过大,缸头垫床不适当的被加厚或 排出阀不应全关,以保安全。 者是活塞因轴承磨损而下沉; 2.3 系统中的制冷剂量不足,此时往往会引起如下 7)背压阀调得太紧,使蒸发温度太高。 变化: 1.4压缩机启动不久就停,或无法启动 1)压缩机运转不停,但库温降不下来; 1)压缩机排出截止阀未开; 2)压缩机的排出压力下降; 2)冷凝器的冷却水中断; 3)压缩机的吸人压力较低,吸气过热度增高, 3)低压继电器下限调得太高; 蒸发器后部的结霜融化,压缩机缸头发热; 4)液管或低压管路冷剂流量太少或中断,如: 4)供液液体指示器中可看到液流中央有大量 冷剂严重缺失,出液阀或某截止阀未开,电磁阀断 气泡; 电; 5)冷凝器中的液位明显偏低。 5)曲轴箱缺油或“奔油”; 应该注意,当热力膨胀阀的开度调得过小时,也 6)吸油滤器堵塞; 会出现吸人压力降低、蒸发器部分结霜融化以及吸 7)油压调节阀过松或严重泄漏。 气管结霜融化等现象。因此,在不能准确观察制冷 2制冷系统的故障分析 剂液位的情况下,为了判断系统中的制冷剂量是否 2.1 蒸发器盘管上的结霜一般不宜过厚,如果结霜 不足,可采用下述方法: 太厚导致热阻增加,制冷剂在蒸发器中吸收不到充 停止使用热力膨胀阀,开启并适当调整手动膨 分的热量来汽化,反而使蒸发器霜层加剧;另外,由 胀阀,观察系统的工作,看其是否能够恢复正常。如 于膨胀阀感受的过热度过小甚至为零,致使其关小 能恢复正常,则属于热力膨胀阀调整不当,否则即为 或关闭,压缩机很快低压停车。但电磁阀未关,冷库 系统中的制冷剂不足。 还存在一定的热负荷,蒸发器压力回升后压缩机再 系统中的制冷剂不足,多是因漏泄所造成。因 次启动,造成启动频繁。蒸发器结霜越厚,这种情况 此在判明系统制冷剂不足后,应首先进行检漏,并在 就越严重。 消除漏泄后再添加制冷剂。 2.2高低压控制器的调定值有误。本制冷设备使 参考文献 用的制冷剂为R22,高压断电压力(上限)可取设计 费千.船舶辅机.大连海运学院出版社。1993年再版