综合防灭火技术在封闭采空区CO超限区域的应用
2021-09-28
来源:好走旅游网
维普资讯 http://www.cqvip.com 煤矿现代化 2008年第1期 总第82期 综合防灭火技术在封闭采空区CO超限区域的应用 兖矿集团杨村煤矿 唐耀勇 孔令昌董晓东 摘要介绍了综合防灭火技术在杨村煤矿305停采线采空区CO超限区域的应用情况,并结合消除 CO超限,防止火灾蔓延实施进展情况,进行了分析和总结。 关键词CO超限打钻注浆束管监测胶体 1概况 顺压力为1033.5 hPa。 (2)闭墙外及北总回风巷CO分布情况。经现场检查实 杨村煤矿所采厚煤层为3层煤,煤层具有自燃倾向性,自 测。307轨顺、307皮顺、305轨顺闭墙外和北总回风巷均没发 然发火期为3-6个月,属容易自燃煤层;煤尘具有较强的爆炸 现CO。305皮顺闭墙前CO为5-6 ppm。 性,煤尘爆炸指数为40.63%;矿井历年瓦斯等级鉴定均为低瓦 (3)闭墙内有害气体情况。经过取样分析,测定结果见表1。 斯矿井,主要采用综采放顶煤开采技术。305工作面周围是 根据取样分析说明采空区内存在高温隐患,且高温点在305 307、309工作面老空区。 停采线采空区,采空区存在漏风通道,因工作面接续紧张,303 305工作面2006年4月27日停采撤面,305皮顺停采线 轨顺沿空305皮顺准备掘进,因305采空区出现CO,经研究 端头处标高为一181.5m,305轨顺停采线端头处标高为 决定,停止303轨顺施工,先处理305采空区CO超限情况0 一193m。见图1。 表1采样分析结果 比例 l 5∞ 一一一一一! 一堕草鱼…1 一一{;.…一r…一 ]:~~: 地点。 ●————、 3煤底扳缱 、“…一_~~~三说明:lod果--81燕■最“i—o’n・嗍一i燕冒青日E粕2--4 r门・单位t米 3053: ̄已结裳 日期:2o0 ̄ ̄, ̄/]27B . 1・ I : I ・ I ・l t I・ l 。 lt l- -- I・- I “I。: I・・I - I ‘l…I…l -一 It….I.・.…I— I.・ l ・ I t l ・l —l : I・ 1 . I ・ I・ I ・・ I h l ¨ l t‘I u・ 1tt l t. {・t 1. I ・・ 1 ・・ l …l…I … 3灭火措施 } ..r…r. . … … … …1 【l,+1_ J;Ij『 3.1均压通风 图1停采线地质剖面图 (1)为减少工作面两端压差,在305皮顺皮带机头及联 杨村煤矿305工作面于2006年6月10日封闭完毕,封 络绕道处分别构筑了调节风门和调节风窗,并拆除305皮顺 闭后,于305轨顺、皮顺两防火墙之间充填罗克休,于两停采 联络巷风门。 线端头部位充填胶体各500m 。 (2)10月13日18点之间调整完305联络巷通风系统, 2发火经过 对305轨顺、皮顺实施均压,经均压305轨顺、皮顺密闭墙静 压由原来480Pa降至90Pa。 2006年10月13日上午和下午,通防工区束管色谱检测 均压后,根据取样色谱分析,305皮顺密闭内CO浓度降 系统循环检测报告结果中出现305皮顺密闭墙CO浓度分别 至20ppm,305轨顺密闭内CO浓度为3500ppm,307轨顺、皮 为796ppm和1418ppm。 顺密闭墙内均无CO,说明高温点靠近305轨顺采空区。 为进一步核实,通防科、通防工区立即进行了现场查看、 3.2封堵漏风通道 测定压力分布并取样分析。 (1)对305轨顺、305皮顺、307轨顺、307皮顺密闭墙及 (1)现场压力分布情况。现场用空盒气压计进行测定,经 周围10m附近的巷道进行喷浆处理,喷浆厚度不小于100mm, 测定:307轨顺、307皮顺和305轨顺压力为1038.3hPa,305皮 减少了密闭墙及周围巷帮漏风。 (B/S)结构,就可很好地解决这些问题。 Delphi6.0开发语言和ADO数据库访问接口,共同开发前台客 (3)要实现基于C—S与B—S结构的煤矿网络数据库系 户端应用程序来访问后台数据库服务器;以Asp语言来开发 统,需要解决的关键技术包括:①数据库结构的设计及数据关 Web程序。最终完成基于Client—Server和Browse-Server结构 系的建立;②访问数据库接口的实现;③前端应用程序的开 的煤矿地测网络数据库信息管理系统。 发。 作者简介 (4)在充分考虑系统性能和实际情况的基础上,对开发 温吉洋,男,1960年生,大学本科,测量专业,正高级工程 平台与开发语言可以进行如下选择:操作系统选择Win— 师,现任内蒙古大雁矿业集团公司技术中心主任。 . dows2000或WindowsXP,数据库服务器安装Microsoft公司的 SQLServer2000作为后台数据库服务器和Web服务器。使用 (收稿日期:2007—8—11) ・】6・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 煤矿现代化 2008年第1期 总第82期 (2)对305轨顺、305皮顺、307轨顺、307皮顺密闭墙周 边在距墙体0.5m处,两帮及顶部各施工2个施工钻眼,共计6 个钻眼,压注马丽散封堵巷帮漏风裂隙,共压注马丽散3吨, 进一步降低了漏风通道。 (3)305轨顺密闭墙内CO气体浓度变化,见图3。 /4注胶体灭火 经研究,决定采用从305联络巷向305采空区打钻孔注 胶体的方法对高温点进行注胶灭火处理和对305轨顺、皮顺 停采端头处注胶体封堵漏风通道处理方法。根据钻孔施工进 度,采用钻孔注胶和305轨顺、皮顺停采端头注胶交叉进行的 方法。 4.1钻孔布置 根据305采空区高温点位置判断,305采空区高温点靠近 305轨顺区域,决定施工3个钻孔,根据停采线标高305皮顺 与305轨顺高差为1 1.5m,第一个钻孔首先设在305停采线采 空区中部,先从1#钻孑L压注黄泥浆,观测气体分析情况,然后 施工2#、3#注浆注胶孑L。3个注胶钻孔均位于封闭区实体煤 中,为隐蔽式注胶灭火钻孑L,采用20m封孔方式封孔,除封孔 段其余采用 ̄79mm钻头一次施工到位,透孔点在停采线煤 层顶板以上0~1.0m。 4.2压注黄泥浆及胶体 10月20日1#钻孔施工后,因黄泥浆比胶体流动性大决 定先注黄泥浆,根据设计继续施工2#钻孔,10月23日1#孔 经压注黄泥浆900m,后,取样分析305轨顺密闭墙内气体情 况:O2 13%,CH40.5%,C02 1.5%,CO 2600ppm,CO浓度有所 下降,说明305采空区高温点在1#钻孔与305轨顺之间,10 月27日2#孑L施工完毕(距轨顺端头20m),10月28日~10 月30日对2#孔压注胶体,灌注胶体泥浆451 m,,10月29日 开始305轨顺停采线密闭墙CO浓度承大幅下降趋势,10月 30日经取样分析305轨顺CO浓度为177ppm,说明高温点得 到控制,决定在2#孔上部施工3#注胶孔,11月1日至3日对 3}}孔注黄泥浆90m 、注胶体67.5m,。11月4日经取样分析: 02 6.28%,CH 0.09%,CO2 1.3%,CO 0ppm,说明胶体以进入高 温点,并得到控制。 (1)胶体配比: 材料:小苏打 酸氢钠冰)、水玻璃、黄泥浆,配比:黄泥 浆:水玻璃:碳酸氢钠=21:3:1(质量比),成胶时间:60s~100s。 (2)钻孑L及注胶情况图,见图2。 图3 305轨顺密闭墙内CO气体浓度变化图 5经验及教训 5.1教训 (1)对复杂条件下大面积采空区防灭火管理认识不足, 没有经验,是造成这次高温点的主要原因。由于305采空区紧 I艋307采空区,临309采空区,工作面实行无煤柱开采,采空 区连成一片;特别是对307轨顺、皮顺闭墙漏风认识不到位, 仅凭感官,进行泥抹、喷浆处理,对周围裂隙发育的程度认识 不足,没有及时采取有效减少漏风措施。 (2)305工作面停采封闭后,虽然对305联络巷通风系统 调整在2006年7月的通风安全评估上进行过描述,但当时由 于考虑303轨顺掘进没有定性,故未坚持实施,联络巷之间的 风门没有拆除,造成307轨顺与305轨顺密闭墙之间压差相 对较大,采空区长期存在微风状态。 (3)305采空区打钻施工进度较慢,是造成305停采线高 温治理相对较为缓慢的又一重要原因,说明打钻队伍的素质 还需进一步提高。 5.2经验 (1)束管监测分析后,采空区气体情况发现CO浓度异 常,通防科、通防工区立即调查、采取复查措施,反应迅速,符 合把事故消灭于萌芽状态的指导思想。 (2)一旦风流中出现发火征兆,如出现CO或煤油味等, 要立即分析并探查高温所在位置,不能被假象所蒙蔽,通过认 真分析,这次判断高温点较为准确,为迅速治理奠定了坚实基 础。 (3)利用地面灌浆系统配制胶体泥浆,实现大流量连续注 胶,劳动强度低,井下运输量少,尤其对大面积火区的灭火更显 其优势,能同时控制较大范围(10~20m)的火区,也不会造成大 量泄漏。 (4)胶体泥浆在高温区成胶速度加快,渗透性变差。胶体 泥浆从上往下覆盖火源时.成胶速度快,会在火源顶部形成一 层胶体层,影响扑灭胶体层底部的火,杨村煤矿根据火源点位 置的判断,通过调整胶体泥浆成分配比,控制成胶时间,火源 点前期和后期成胶时问的控制,是305停采线短时间内灭火 的技术应用。 (5)根据停采线地质实际条件,自然发火常发生在停采 线两端头,煤层顶部, 此采取打钻注浆是停采线灭火的重要 方法。 (收稿日期:2007—1 1—9) ・1 7・ /