泵涡轮熔模铸造的工艺改善
2020-01-04
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Equipment Manufacturing Technology No.10,2014 泵涡轮熔模铸造的工艺改善 顾维扬,金正力 (上海电力修造总厂有限公司,上海摘201316) 要:泵、涡轮因结构复杂、生产过程中易出现模壳断裂现象的特点。通过对泵涡轮熔模铸造流程进行改进,能够有效 解决模壳断裂的问题,使泵、涡轮产品合格率显著提升,从而满足产品在设备中的运行要求, 关键词:熔模铸造;泵轮;涡轮;工艺;断裂 中图分类号:TG249.5 文献标识码:B 文章编号:1672—545X(2014)10—0052—02 泵、涡轮是电站锅炉给水泵组、液力耦合器等电 2模具设计 叶槽近轴端模壳出现断裂,是模壳受到的应力 大于其强度造成的,为解决这一问题,应从降低模壳 的受力和提高模壳强度两方面着手。因此,对模具进 站关键设备中的主要部件,其质量对设备安全运行 有较大影响,因此对泵、涡轮生产控制的技术要求较 高。但是泵、涡轮产品结构复杂,在采用熔模铸造工 艺浇铸过程中,易产生叶槽近轴端模壳断裂的现象, 导致铸件废品率高达40%以上,难以满足生产与技 术上的要求。针对上述问题,充分考虑泵、涡轮铸件 的结构特点,通过改进泵、涡轮熔模铸造的生产工艺 后,该系列产品合格率得到显著提高,铸件质量达到 各项要求标准。 行重新修改,将圆角(图2中箭头所示位置,其它叶 片也是同样位置)由R2提高至R3,可以有效防止在 铸造时由于圆角过小,造成此处应力集中的问题,从 而减少断裂现象的m现,图2为增大圆角后压制的 蜡模 1 泵、涡轮结构分析及熔模铸造问题分析 在采用熔模铸造过程中,由于泵轮、涡轮结构的 特殊性,以YOT46—550涡轮(YOT46—550泵轮与其他 型号泵、涡轮的形状类似)为例,其最大外径 ̄472mm, 总高度为83 mm。净重70 kg,叶片数目达48,叶片厚 度为6 mm,其叶槽(叶片之间的间隙)数目为48片, 叶槽厚度从近轴端向外逐渐变大,由10 lnm增大至 图2涡轮蜡模 3制壳工艺改进 3.1配涂料 在熔模铸造制壳T序中,模壳是由浆料和砂子 组成的,浆料是模壳与耐火砂之间的粘结剂,由水玻 璃和粉料按照一定的比例配制而成,水玻璃中胶体 SiO 的相对含量大,在模壳硬化时析出的硅凝胶数 20 mm。困此,叶槽近轴端涂料制壳时模壳厚度较薄 或涂层结合不好,使模壳强度较低,在脱蜡、焙烧和 浇注的时候,易出现【大J应力大于强度而断裂的现象。 在生产过程中发现,模壳断裂87.6%均出现在叶槽 近轴端(如图1所示)。 量就越多,型壳的湿态强度和高温强度随之上升,因 此适当的增加水玻璃的模数,能够有效的提高模壳 的强度f1I。为此,在原水玻璃模数为3.2~3.5的基础 上,采用了模数为3.4 3.65的水玻璃(过度提高水玻 图1 涡轮三维示意图 璃的模数不利于铸件成型后清砂时的溃散性),-nI有 效保证凝胶,提高水玻璃的模数,提高了叶槽近轴端 模壳的强度。 收稿日期:2014—07—11 作者简介:顾维扬(1961一),男, 程师,主要从事熔模铸造工艺和现场管理方面的研究。 52 《装备制造技术12014年第l0期 3.2上浆 壳各部分均能得到最佳的强度。 在上浆过程中,叶槽近轴端随着涂料层数的增 加,间距也变得更小,在涂料表面张力的作用下,容 4浇注过程改进 易出现堆浆现象,导致此处撒砂困难和每一层之间 的结合不牢固等问题产生;另外,过多的浆液堆积, 由于泵、涡轮的特殊性,叶片数目多,叶片薄的 易造成后续工序硬化不透和干燥不透的问题,从而 特点,为保证能够在浇注过程中浇足,需快速浇注钢 大大降低近轴端模壳强度,使近轴端在模壳涂制过 水,因此对铸件模壳的冲击力较大。 程中就成为一个簿弱点。因此,在工序过程中加强刷 为了防止叶槽模壳受钢水冲击而导致断裂,采 浆,采用人工甩浆与刷浆相结合的方法,可有效防止 用以下两项措施: 此处堆浆,保证叶槽近轴端模壳的强度。 (1)在浇注的时候,应避免钢水直接冲人模壳叶 3.3干燥 片空腔处,减小钢水对叶槽模壳壁的冲击,可在操作 模壳干燥时,其上的残留硬化剂继续进行均匀 时使钢水沿模壳冒口壁流人底部,钢液在模壳中平 扩散和渗透硬化【”,进一步建立强度,因此,干燥对于 稳的上升,能有效防止叶槽处模壳受高温钢液软化 模壳的强度有着重要的意义。 后,在钢水冲击力的作用下导致叶槽模壳的断裂。 由于叶片间距小,叶槽处模壳干燥不易,可通过 (2)浇注后增加铸件的静态凝固时间(一般在 在热风干燥之间,适当增加自然风干时间的方法,加 30—40分钟),待液态钢水基本凝固后起吊至清砂场 强干燥。如原来一层涂料工序结束后,经热风干燥约 地。可有效避免起吊后,液态钢水晃动造成高温状态 45分钟左右,再进入下一道工序,现改为热风先干燥 下软化叶槽模壳处折断的问题。 2O分钟后,然后关掉热风,让其自然干燥1O分钟,等 水分渗出后再继续热风干燥25分钟左右,以确保模 5结束语 壳达到不干不湿的效果,确保层与层之间的结合牢 固,从而提高和保证模壳的强度要求。 3.4焙烧 由于泵、涡轮尺寸较大,浇注前需装箱填砂,以 通过上述几项工艺措施的改进,能够有效避免 因模具设计不合理、制壳工艺不合理和浇注操作不 当等造成叶槽近轴端模壳断裂的问题。采取上述措 保证浇注后液态钢液冷却收缩变形。因此,模壳在砂 施后,模壳断裂问题下降到5%以下,产品合格率显 箱和装箱砂的包裹下,为保证浇注时模壳的干燥度 著提升,取得了良好的效果。 和强度,对模壳焙烧时间和焙烧温度提出了要求。若 是温度较低,保温时间较短,则模壳干燥不够,热强 参考文献: 度较低[21。为让模壳焙烧后满足要求,经多次试验与 [1】姜不居主编.熔模铸造手册[M3.北京:机械工业出版社,2000. 2】《熔模精密铸造》编写组.熔模精密铸造【M].北京:国防工业 实践,确定将浇注前的高温焙烧保温时间适当的延 【出版社,1978. 长2小时,在原工艺规定范围内将焙烧温度提高40 度,以保证模壳内部各个部分得到均匀的焙烧,使模 Improvement Process Practice of Investment Casting of Pump Impeller and Turbine Wheel GU Wei-yang,JIN Zheng-li (Shanghai Power Equipment Manufacture Co.,Ltd.,Shanghai 201316,China) Abstract:Pump impeller and turbine wheel with complex structure were investigated.The fracture of shell was found requentfly.The process of investment casting was improved,as a result,the fracture were effectively eliminated and the quality castings rate was increased signiifcantly,at the same time the production requirement for unnirng was satisfied. Key words:investment casting;pump impeller;turbine wheel;process;fracture 53