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首钢京唐厂特大型高炉实现煤气全干法除尘技术的应用

2021-07-29 来源:好走旅游网
第4期 李麟等:先进高强度汽车钢板产业化的历程 61 发挥各自优势解决问题。无论是鞍钢的科技人员 度,以便于生产的调控。通过相图计算,确定了试 还是一线的操作工人,都对产业化的进程给以了 验钢的临界相变温度,确定了相组成与温度的关 大力的推进。鞍钢科技人员创造性地解决了高强 系等,为炼钢、连铸、热轧、冷轧等工艺参数的确定 钢卷与高强钢卷之间的直接焊接问题,并申请了 提供了依据。在合作双方的共同努力下,终于生 相关的专利;通过对钢热塑性的研究,确定了轧制 产出了合格的相变诱发塑性钢,实现了低碳低硅 工艺等参数等。相关的例子还有很多。同时,上 无铝相变诱发塑性钢的产业化。 海大学的老师们也深入现场,掌握产线的实际情 至此,课题组历经近十年的开发研究,通过科 况,在成分和工艺设计的时候就充分考虑到产线 技创新和与企业的良好合作,成功的实现了科研 的实际生产能力,例如,成分设计时尽量降低钢的 成果产业化,为我国实现钢铁强国的目标作出了 碳当量以利于焊接,尽可能的增加工艺窗口的宽 应有的贡献。 首钢京唐厂特大型高炉实现煤气全干法除尘技术的应用 2009年,备受关注的首钢京唐钢铁厂5 500 水电,和同级别的高炉湿法除尘相比,京唐高炉干 m。特大型高炉顺利投产,与高炉顺利投产的同 法除尘每年可节约循环水量约2 500万t,节约新 时,该高炉的煤气干法除尘系统也按时按质完成, 水130万t,节电2 000万kwh,大大减少了运行 运行安全稳定,各项运行指标均达到设计要求。 费用;采用干法除尘的TRT发电量比湿法除尘增 京唐钢铁厂特大型高炉的煤气干法除尘技术是由 加30%以上,每年可多发电约6 000万kWh;于法 首钢国际工程公司以自主知识产权开发成功,创 除尘的煤气热值高,可提高热风温度,降低焦比, 造了高炉煤气全干法技术在特大型高炉上成功应 减少焦炭消耗;还可省去污泥、污水处理费用等。 用的世界新纪录,对钢铁行业节能环保具有重大 从社会效益的环保、节能降耗,及附带的经济效益 贡献。 方面的好处甚至超过钢厂的直接经济效益。 高炉炼铁产生大量煤气,除尘通常分两级处 特大型高炉煤气采用干法除尘的最大技术难 理,即先重力或旋风除尘器进行粗除尘,除去大部 点是煤气降温技术,首钢国际工程公司自主研发 分粗颗粒后,再进行湿法或干法精除尘。 的降温装置长期使用的温降可达70℃以上,从而 传统的精除尘是用水清洗,即湿法清洗。湿法 满足了干法除尘的作业温度。其他重点技术包括 除尘技术成熟,煤气含尘量可降至很低水平,也即 工艺系统运行的平稳性、除尘器结构及其紧凑化 除尘效果十分理想,但是也有太大的弊病,主要是 布置、高炉煤气管道综合防腐技术、以及系统自动 耗水量太大,有污染、能耗高、运行费用高,其次是 化监测与控制等技术都一一得到解决。目前京唐 湿法净化的煤气含水分大,TRT发电能力相对较 厂5 500 m 特大型高炉的这套煤气干法除尘系 低,高炉煤气的热值降低,从而还影响热风温度。 统运行安全稳定,各项运行指标均达到设计要求。 相对湿法除尘,于法除尘可以省掉几乎全部 卫星供稿 邯钢成功研发高强度超厚锌层热镀锌板G450 经过一年来的研发公关,河北钢铁集团邯钢 邯钢于2009年初将“高强度镀锌板系列产品 公司冷轧厂于2009年底成功生产出120 t 450 的开发”作为重点技术课题立项,重点开展规格 Ill 高强超厚锌层镀锌板G450,标志着邯钢具备 >2.0 mm、锌层重量≥350 g/m 、屈服强度II>450 了生产高强、厚锌层、厚规格结构用镀锌板的能 MPa级产品的系列化研发。经过近一年的实验, 力,达到了国内先进水平。G450主要用在建筑外 最终完成了产品工艺流程方案设计、退火试验、镀 用板等方面,具有良好的抗腐蚀性,在市场上具有 锌工艺设计、试制等工作。 很强的竞争力。 大卫供稿 

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